“這次節(jié)能改造,我們有針對性地解決了以往過熱爐熱效率低的問題,最大限度回收余熱用于加熱進(jìn)爐空氣,實(shí)現(xiàn)了變廢為寶……”4月9日,記者從吉林石化化肥廠獲悉,經(jīng)改造調(diào)優(yōu),該廠合成氨裝置F1301蒸汽過熱加熱爐熱效率穩(wěn)步提升至93.1%,達(dá)到歷史最好水平,每年可節(jié)創(chuàng)效益約110萬元。
合成氨過熱爐改造項(xiàng)目,是吉林石化化肥廠提質(zhì)增效56項(xiàng)舉措之一。為提升過熱爐熱效率,該廠聯(lián)合專業(yè)設(shè)計(jì)公司,大膽探索改造新途徑,并利用裝置窗口檢修期,增設(shè)余熱回收系統(tǒng),將以往排放掉的高溫?zé)煔饣厥,用來加熱進(jìn)爐的冷空氣。改造升級后,廢氣變熱源,熱效率提升至92.4%。
在此基礎(chǔ)上,攻關(guān)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)攀登,以降低氧含量、降低排煙溫度、提升熱效率的“兩降一升”為目標(biāo),展開數(shù)據(jù)采集、曲線對比等工作。幾萬組動態(tài)數(shù)據(jù),記錄、分類、對比、觀察……大家在變化中找規(guī)律,在規(guī)律中尋經(jīng)驗(yàn),挖空心思將F1301過熱爐熱能利用到極致。
“減點(diǎn)鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量,對流室出口氧含量就能降,熱效率會提高”,功夫不負(fù)有心人,攻關(guān)組的微調(diào)方案,使氧含量有了變化。然而一山翻過一山攔,對流室出口氧含量雖降低了,排煙溫度卻始終徘徊不降,也就是說過熱爐的熱量都隨著煙氣流失了。如何解決這個問題?攻關(guān)組以釘釘子精神反復(fù)研究,終于找到了優(yōu)化調(diào)節(jié)方法——提高引風(fēng)機(jī)的入口負(fù)壓值時要緩慢,這樣排煙溫度就會下降 。
“通過節(jié)能改造和工藝調(diào)優(yōu),在提高過熱爐熱效率的同時,每天還能節(jié)省天然氣約0.24噸。”合成氨車間主任尤永平告訴記者,目前攻關(guān)組已經(jīng)著手進(jìn)行下一步的改造,計(jì)劃將省下來的燃料氣送往兄弟車間再利用,將現(xiàn)有資源“吃干榨凈”,為工廠實(shí)現(xiàn)優(yōu)化創(chuàng)效、節(jié)能創(chuàng)效再添動力。