天脊集團(tuán)硝銨廠對(duì)標(biāo)噸硝酸銨耗氨歷史最好水平,在“提高裝置連運(yùn)、減少皮帶落料、提高液體硝銨產(chǎn)量”等方面下功夫,以裝置連運(yùn)促降本增效。1-6月份,硝銨廠共生產(chǎn)硝酸銨產(chǎn)品151247噸,共節(jié)約液氨15.12噸,節(jié)約成本4.16萬(wàn)元。
實(shí)施技術(shù)改造,提高液體硝酸銨產(chǎn)量。硝銨廠一車(chē)間主任杜和斌介紹,為提高液體硝酸銨產(chǎn)量,將硝銨Ⅰ裝置G301泵大小回流分開(kāi),實(shí)現(xiàn)不造粒生產(chǎn)硝酸銨溶液。目前G301泵回流改造已完成,同時(shí),通過(guò)技術(shù)改造,在F301中將硝酸銨溶液pH值調(diào)節(jié)合格,直接裝車(chē),減少干線損耗,進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,此項(xiàng)技術(shù)改造正在有序進(jìn)行中。
提高裝置連運(yùn),減少皮帶落料。硝銨Ⅰ裝置清洗造粒塔時(shí),向硝酸銨溶液罐區(qū)、復(fù)肥二廠送液;硝銨Ⅱ裝置清洗造粒塔時(shí),硝酸銨溶液由子公司拉走使用,從而減少因清洗造粒塔停車(chē)次數(shù);嚴(yán)格控制造粒溶液的濃度、溫度的指標(biāo)范圍,造粒噴頭保持無(wú)泄漏、無(wú)掛料狀態(tài),確保造粒效果,同時(shí)減少造粒塔清洗和U301皮帶落料,做到及時(shí)更換、維修皮帶擋皮,減少皮帶落料,不斷提高裝置連運(yùn)水平。
“檢修車(chē)間要不定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),著重加強(qiáng)重點(diǎn)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè),減少因設(shè)備故障造成裝置停車(chē),確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行。”硝銨廠檢修車(chē)間主任張愛(ài)亮說(shuō)。
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進(jìn)行智能控制,實(shí)現(xiàn)降本增效。硝銨廠創(chuàng)新機(jī)制,對(duì)硝銨Ⅰ裝置實(shí)施智能控制改造,通過(guò)對(duì)液氨蒸發(fā)、中和反應(yīng)、中和汽洗滌、硝銨溶液蒸發(fā)、干燥和公用工程等單元實(shí)施MPC控制,實(shí)現(xiàn)降本增效。“對(duì)這些單元進(jìn)行系列有效穩(wěn)定的操作,達(dá)到減小波動(dòng)的效果,降低原料消耗,從而創(chuàng)收效益。”硝銨廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)李勇說(shuō)。
通過(guò)開(kāi)展以上措施,硝銨廠噸硝酸銨耗氨與目標(biāo)值相比,每噸硝酸銨降低氨耗0.1kg。1-6月份,硝銨廠共生產(chǎn)硝酸銨產(chǎn)品151247噸,共節(jié)約液氨15.12噸,節(jié)約成本4.16萬(wàn)元。
此外,通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)組織和技術(shù)改造,與去年同期相比,2023年硝酸銨溶液產(chǎn)量增加4838噸,每噸硝酸銨溶液相對(duì)顆粒硝酸銨節(jié)約包裝和人工費(fèi)用103元,通過(guò)增大硝酸銨溶液產(chǎn)量,硝銨廠共節(jié)約包裝和人工費(fèi)用49.8萬(wàn)元。