為了確保高溫環(huán)境下,空氣冷卻器的冷卻效果和裝置的安全穩(wěn)定運行。近日,凱越煤化甲醇車間根據(jù)隱患排查情況,提前組織各班組人員對合成、精餾42臺空冷器進行了清洗。
合成、精餾空冷裝置作為合成和精餾系統(tǒng)的重要設備,對系統(tǒng)有著至關重要的作用。由于設備長時間的運行,管束縫隙里附著大量的灰塵、毛絮等雜物,使散熱功效大大降低,進入夏季氣溫逐漸升高,如果不及時清理,將直接影響各裝置的穩(wěn)定運行。針對這一問題,甲醇管理人員未雨綢繆,及時制定了清洗方案,決定采用高壓水管清洗,并由工段長帶領各班組人員進行輪流清洗作業(yè)?绽涞撞孔鳂I(yè)空間較小,且有部分空冷處于正常運行狀態(tài),加上沉重的高壓水管,清洗難度非常大。為了安全起見,操作人員必須緊握高壓噴頭,哪怕污泥布滿衣襟、冷水濕透全身,也要準確控制好噴射方向,不可有半點馬虎。經(jīng)過幾天的反復清洗,所有空冷終于“舊貌”換“新顏”。
經(jīng)過清洗,合成、精餾空冷冷卻換熱效果得到明顯改善,空冷后合成氣溫度下降5度左右,預塔、常壓塔壓力下降20~30Kpa。裝置運行狀態(tài)得到有效控制,設備運行隱患消除,安全性大大提高,裝置長期平穩(wěn)運行得到了有力保障。