日前,山西焦化公輔廠3個污水處理車間實現(xiàn)污水日均處理量248.5 m³/h、月均處理能力245 m³/h,兩項指標(biāo)均達(dá)歷史最高水平,實現(xiàn)了廢水全部生化處理,為達(dá)到廢水零排放目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。
按照山西焦煤推進“碳達(dá)峰、碳中和”工作安排,山西焦化結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際,積極推廣節(jié)能節(jié)水新技術(shù)及措施,開展節(jié)能降耗、挖潛增效工作,降低企業(yè)生產(chǎn)用水,提高水資源重復(fù)利用率。
為提高水資源綜合利用率,山西焦化著力在提高中水回用、廢水深度處理項目生產(chǎn)負(fù)荷上下功夫,將各生產(chǎn)廠清凈廢水收集送至污水處理車間中水回收崗位,經(jīng)崗位一體化污水處理泵站處理,中水全部回收后用于工業(yè)補水,從而減少生產(chǎn)新鮮水消耗量,實現(xiàn)生產(chǎn)用水循環(huán)利用、一水多用。該公司還通過加強水質(zhì)源頭管控和生化改造,持續(xù)升級改造設(shè)備、優(yōu)化工藝,實現(xiàn)3個污水處理車間水處理系統(tǒng)日均處理污水量達(dá)到248.5 m³/h。
同時,山西焦化持續(xù)優(yōu)化工藝運行,加強節(jié)水管理:夏季將化產(chǎn)品回收廠二、三系統(tǒng)的生產(chǎn)循環(huán)水進行集中制冷,減少新鮮水補充及消耗,以此降低生產(chǎn)用水量;組織實施化產(chǎn)品回收廠二、三系統(tǒng)制冷機組擴容改造項目,投用溴化鋰制冷機組,每小時可節(jié)省約200 m³的新鮮水;推動完成二、三回收硫銨區(qū)域泵冷卻水改造項目,有效降低了低溫水消耗約2 t/h,節(jié)約水費約2.2萬元;定期組織對化產(chǎn)品回收廠3個煤氣回收車間的換熱器進行檢測,及時更換運行效果較差的換熱器,降低低溫水消耗;優(yōu)化水系統(tǒng)運行模式,減少低溫水用量,將一、二回收鼓風(fēng)機油站低溫冷卻水倒為消防水,將一回收空壓站低溫冷卻水倒為循環(huán)水,每小時降低低溫水用量100 t,每年可節(jié)約水費約193萬元。