精醇崗位是蒸汽的消耗“大戶(hù)”,為進(jìn)一步降低系統(tǒng)消耗,提高精醇裝置運(yùn)行效益,晉豐公司合成車(chē)間從蒸汽降耗入手,集思廣益,從工藝優(yōu)化、設(shè)備改造,能量回收等多方面入手,在節(jié)能降耗上做“減法”,在提質(zhì)增效上做“文章”。
甲醇精餾采用精餾方法,將粗甲醇中的水份、胺類(lèi)、醚類(lèi)、羰基化合物等有機(jī)雜質(zhì)和其它無(wú)機(jī)雜質(zhì)除去,從而制取合格的精甲醇。
為降低精醇蒸汽耗,合成車(chē)間提高甲醇精餾系統(tǒng)粗醇入料溫度,利用一臺(tái)換熱器,將脫醚塔、加壓塔再沸器出口的蒸汽冷凝液在進(jìn)冷凝液槽前與從庫(kù)區(qū)來(lái)粗醇進(jìn)行換熱,與現(xiàn)有粗醇預(yù)熱器形成兩級(jí)預(yù)熱,將粗醇入料溫度提高至80℃,減少精醇蒸汽消耗的同時(shí),降低冷凝液溫度,減少現(xiàn)場(chǎng)蒸汽散逸。
經(jīng)改造,噸精醇節(jié)約蒸汽消耗80kg,年累計(jì)節(jié)能降耗約62.4萬(wàn),切實(shí)達(dá)到提質(zhì)增效、節(jié)能降耗的效果。