近日,凱越煤化維修車間順利完成了循環(huán)水新增凝液回收換熱器改造安裝工作。本次改造安裝為生產(chǎn)類降本增效項目,維修車間利用閑置舊中壓蒸汽發(fā)生器,進行了自主改造安裝。接到改造安裝任務后,車間高度重視,迅速安排部署,精密組織,將項目分為改造、吊裝、配管連接三個階段。
在改造階段,維修焊工、管工通力配合拆廢改新。切割無用管件、封堵無用開口,以切割、焊接等手段新開凝液回收口、改進蒸汽進氣口,改造封頭降低罐體高度,并在無配套法蘭盲板的情況下,車間自主加工制造6片法蘭、5片盲板,大大降低了改造材料成本。
在安裝階段,換熱器重達47噸吊裝難度大,維修車間起重工憑借豐富的吊裝經(jīng)驗,小心謹慎、精心操作,一次次的張桿落繩,緩慢調(diào)整,最終將換熱器精準落座,順利完成了吊裝任務。
在配管連接階段,由于管道粗、焊接量大,焊工們主動加班、齊心協(xié)力,管工們不辭辛勞,精誠合作,將縱橫交錯的管道有序鋪設。