今年以來,聯堿中心落地落實公司精細化管理理念,員工精心操作,打破裝置技術瓶頸限制,純堿成品指標可達到將鹽分長期控制在0.7%以的狀態(tài),堿產量80%以上都為優(yōu)等品。在長周期生產優(yōu)質低鹽堿的同時,能夠控制系統(tǒng)總量保持微縮狀態(tài),同時持續(xù)消耗雨水、裝置清洗等產生的廢水,污水能夠實現“自產自銷”的良性循環(huán)。目前污水池液位,已從高限5.5m降至2.5m,在生產中消耗掉污水3000余方。良好的工藝運行狀態(tài),是聯堿中心全員上下一心,共同努力的結果,是持續(xù)精細化管理的碩果。
過程管控,減少洗水用量
為了解決母液膨脹、污水池液位不斷上漲等困擾優(yōu)等純堿、臺玻重堿生產的問題,中心理清思路,從優(yōu)化工藝著手,嚴格控制碳化反應指標,減少洗水用量。經過摸索和探討,中心從技術角度進行了一系列改造,增加了洗水流量計,對比摸索出了洗水用量、作業(yè)氣量、產品鹽分之間的關系,制定出細致的洗水用量對照表。并將濾堿機噴頭進行了改造,確保了有效洗水的滲透洗滌效果。定期檢查噴頭磨損,調整噴頭高度,優(yōu)化控制洗水與堿餅的接觸面積,減少了無效水的用量。崗位員工經過培訓,嚴格執(zhí)行,精心按標準操作,在持續(xù)降低鹽分的同時保證了超高的固定氨,確保了氯化銨的正常產出,為進一步的系統(tǒng)總量收縮奠定了基礎。
精細管理,科學消耗廢水
目前運行的6套暴空氨裝置,每天的產生含氨廢水80立方米,大量的廢水給聯堿中心污水池增加了不小的壓力,這些含氨廢水不能外排,需要自行消耗。參照暴空氨及各排口檢測結果,針對每套暴空氨裝置制定了不同的換水周期,錯峰置換,將其中一套洗水作為氯化銨分散劑用水直接消耗掉,減少含氨廢水的排放,從而減輕了聯堿中心污水池的壓力。通過前期的改造和工藝優(yōu)化系統(tǒng)總量在收縮狀態(tài)下,每天從污水池能吊量200立方米左右,經過合理的控制,聯堿中心的污水池有了充足的應急空間,確保了中心區(qū)域對外“零排放”。
循環(huán)管理,多方控制污水
穩(wěn)定的工藝狀態(tài),得益于公司領導重視,中心全員集思廣益,通過對氯化銨E離心機的擴容改造,提高其產能,加強對離心機運行的維護,嚴控刷車次數,緊盯油溫控制及震動控制等方面,勤于工藝調整,確保離心機長周期穩(wěn)定運行,將系統(tǒng)內的“水”通過濕銨,盡最大能力帶出系統(tǒng),從而降低系統(tǒng)總量。生產管理是全方位的,良性的運行狀態(tài),也是控制污水的最好方法,通過狠抓現場環(huán)境管理,工藝穩(wěn)定,跑冒滴漏情況減少,環(huán)境面貌提升,衛(wèi)生保持干凈整潔,嚴控肆意動水沖地,長流水等陋習這也大幅的減少了污水的產生。