熱電車間牢固樹立“一切成本皆可降”理念,做好“降、減、提”文章,圍繞公司一屆三次職代會提出的掌握高產(chǎn)低耗“主動權”,細化生產(chǎn)系統(tǒng)消耗定額管理和開好節(jié)能降耗項目,重點對余熱發(fā)電、煤泥投用、廢甲醇摻燒系統(tǒng)進行隱患排查,保證設備良好運行狀態(tài)。
余熱發(fā)電項目是熱電車間節(jié)能降耗“三駕馬車”之一,由其他車間工業(yè)副產(chǎn)蒸汽進入到汽輪機,通過能量轉換將電能輸出,僅僅去年一年發(fā)電量就高達9503.8萬kw.h。該項目自2019年1月29日23:56:00正式服役到現(xiàn)在2年多的時間里,由于自身消耗磨損,亟待停機處理。該車間利用系統(tǒng)大修契機,完成了冷油器、真空泵、發(fā)電機空冷器循環(huán)冷卻水管接反整改,糾正后徹底解決機組安全度夏問題;汽輪機主油箱清洗及油系統(tǒng)濾油器濾芯清洗更換,確保了調(diào)速油系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,保證了潤滑油品質(zhì)達標;凝汽器及發(fā)電機空冷器進行清洗后,端差降低、真空度提高、汽耗率明顯下降,運行更為經(jīng)濟高效。一系列改進維修,使得機組從“亞健康”向“健康”狀態(tài)轉變,為迎接新挑戰(zhàn)做足準備。
熱電車間煤泥系統(tǒng)自2019年11月29日11:30投運以來,經(jīng)過長時間數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析后發(fā)現(xiàn),煤泥入爐后,在鍋爐出力不變的情況下,電耗和煤耗均明顯下降,其中煤耗下降非常明顯,平均每小時節(jié)煤1.5T,每天節(jié)煤約36T,按每噸煤600元計算,每天節(jié)省約21600元。此外,鍋爐循環(huán)灰量也出現(xiàn)明顯大幅度的增多,特別是高負荷運行時床溫安全得到了保障,大幅度減少了高溫結焦的可能性。針對出現(xiàn)的除塵器后煙氣中粉塵量增加問題,該車間每班組派遣專人加強對除塵器的日常巡檢;在停爐或者大修時,調(diào)動檢修班及時對濾袋進行檢查和維護,雙重保險,確保界區(qū)設備隱患排查、維護保養(yǎng)到位。
按照公司提出的“提高可燃物能源利用率、污染物低成本高效治理”的要求,于2020年對廢甲醇的摻燒方式進行優(yōu)化,成功將凈化車間低溫甲醇洗裝置產(chǎn)生的廢甲醇進行霧化摻燒,進一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本。同時針對廢甲醇有易燃易爆以及對人體有害的特性,熱電車間制定了《廢甲醇摻燒系統(tǒng)操作規(guī)程》、《廢甲醇泄露應急處置預案》,要求職工在作業(yè)過程中嚴格按照規(guī)程進行操作。在投運近1年的時間里,在廢醇入爐摻燒的同時,保證了鍋爐煙氣排放指標合格,既減小了煤耗,而且減免了廢甲醇作為危險廢棄物的外運、處理費用。