3月9日,永城園區(qū)新建乙二醇裝置再傳捷報(bào),裝置首次運(yùn)行突破100天,并連創(chuàng)“六個(gè)之最”:打通流程時(shí)間最短,僅一天時(shí)間;首次采出產(chǎn)品質(zhì)量最優(yōu),達(dá)到聚酯級(jí);提至滿負(fù)荷速度最快,1個(gè)月不到;設(shè)備維護(hù)最到位,無(wú)機(jī)泵損壞;消耗最低,噸乙二醇耗蒸汽約4.7噸,耗原料氣(CO+H2)約2338Nm3;首次試運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng),突破100天,最高日產(chǎn)聚酯級(jí)乙二醇達(dá)638噸,平均日產(chǎn)量600余噸。
凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。新建乙二醇試車恰是企業(yè)最困難時(shí)期,為確保一次試車成功,同時(shí)節(jié)約試車成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,公司成立了試車組,堅(jiān)持每天召開(kāi)專題會(huì),反復(fù)研討如何在最短的時(shí)間內(nèi)盡快產(chǎn)出聚酯級(jí)乙二醇。試車組科學(xué)編制了詳細(xì)的試車方案,創(chuàng)新提出“以后促前”的開(kāi)車方針,提前把分餾裝置開(kāi)至正常工況,采出聚酯級(jí)產(chǎn)品;然后投氧,等產(chǎn)出粗乙二醇后,立即將加氫裝置產(chǎn)出的粗乙二醇導(dǎo)入到分餾裝置,實(shí)現(xiàn)時(shí)間上的無(wú)縫銜接。“以后促前”大大縮短了試車時(shí)間,避免了出現(xiàn)一級(jí)品或合格品的,提高了試車的經(jīng)濟(jì)效益。
試車初期,草酸酯吸收塔(2T201)及草酸酯精餾塔(2T202)經(jīng)常淹塔,需塔釜泵雙泵運(yùn)行才可滿足生產(chǎn)需要,嚴(yán)重制約著生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。如何徹底解決問(wèn)題?乙二醇二廠賈現(xiàn)偉陷入深深的思考之中。
經(jīng)過(guò)仔細(xì)查閱圖紙,反復(fù)與一廠裝置對(duì)比,賈現(xiàn)偉發(fā)現(xiàn),草酸酯吸收塔前的分離罐入口缺少分離組件,嚴(yán)重影響分離效果,大量的草酸酯被帶入到草酸酯吸收塔內(nèi)。
根源找到后,公司對(duì)泵出口管線進(jìn)行了改造,同時(shí)增加一臺(tái)備用泵,徹底解決了淹塔問(wèn)題。