廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司以“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力”為理念,不斷優(yōu)化工藝操作,提高煤化工技術(shù)創(chuàng)新能力,為企業(yè)發(fā)展提供有力科技保障。
該公司在現(xiàn)有設(shè)備、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過設(shè)備改進(jìn)、數(shù)據(jù)整合,利用專項(xiàng)控制系統(tǒng)組態(tài),簡(jiǎn)化復(fù)雜的數(shù)據(jù)計(jì)算。同時(shí),以熱負(fù)荷作為爐溫控制指標(biāo),消除外界因素的影響,快速精確反映出氣化爐工況,確保了爐溫的穩(wěn)定控制,保護(hù)了燒嘴罩、燒嘴頭等關(guān)鍵設(shè)備。
該公司氣化產(chǎn)生的飛灰粘附力過大,使得飛灰在水冷壁管束上附著,降低了換熱效果,導(dǎo)致SGC出口溫度上升,影響了生產(chǎn)效率。公司依托技術(shù)團(tuán)隊(duì),充分發(fā)揮“呂崇福人才工作室”作用,細(xì)致分析飛灰特性,通過原料、設(shè)備、工藝控制三個(gè)方向著手“診治”,首先合理利用原料煤的目的性配比,然后通過提高激冷氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,將激冷氣流量從原來(lái)的84kg/s提升到88kg/s,降低了SGC入口溫度,保證了進(jìn)入盤管時(shí)合成氣的整體溫度,降低了飛灰的粘度,提高了氣體通過SGC盤管的流速,有效防止了飛灰的堵塞和結(jié)垢,最后通過敲擊器系統(tǒng)分段以及頻次的修改,針對(duì)使用不同煤種時(shí),使用不同的敲擊頻次,保證SGC出口不超溫,提高了運(yùn)行效率,保障了安全生產(chǎn)。