近日,湖北化肥公司合成氨系統(tǒng)普利森裝置分離器改造項(xiàng)目投用,在相同負(fù)荷下,氫氣回收率增加17%,每小時(shí)可多回收氫氣600立方米,同時(shí)提高液氨產(chǎn)量0.3噸,年可增效364萬(wàn)元。
普利森裝置是1983年公司上馬的氫回收裝置,通過(guò)膜分離器,回收大部分來(lái)自合成氨系統(tǒng)馳放氣中的氫氣,并送回原料氣壓縮機(jī)高低壓缸入口。經(jīng)過(guò)36年高負(fù)荷運(yùn)行,普利森裝置出現(xiàn)老化,存在安全隱患,聚砜膜氫回收率由設(shè)計(jì)值92.5%降至70%左右,大量的氫氣與馳放氣一起被送至燃料氣管網(wǎng),存在較大原料氣浪費(fèi),裝置改造更新迫在眉睫。
經(jīng)研究立項(xiàng),公司利用今年10月底停車小修契機(jī),對(duì)普利森裝置分離器進(jìn)行技改,將采用串聯(lián)操作的二組膜分離器,由六個(gè)筒體、六只膜組件,改為二個(gè)筒體、五只膜組件。投運(yùn)后裝置穩(wěn)定運(yùn)行,不僅滿足工藝要求,消除安全隱患,還降低了成本,達(dá)到節(jié)能降耗效果,可謂一舉多得。