截止9月25日16時,中原大化事業(yè)部合成氨裝置A級長周期運行達238天,刷新了中原大化公司建成投產(chǎn)以來長周期最高記錄。
這是繼8月18日合成氨裝置實現(xiàn)化肥事業(yè)部組建以來200天的長周期記錄之后,再次實現(xiàn)了長周期運行新突破!
化肥事業(yè)部合成氨廠結(jié)合“雙預(yù)控”推廣工作安排,進一步更新管理理念,吸收先進的管理理念,將現(xiàn)有點檢定修體系和雙預(yù)控重疊的理念和工作方法,進行系統(tǒng)優(yōu)化和管理提升,加強隱患排查力度,大大降低了生產(chǎn)過程中事故的發(fā)生,有效地遏制了生產(chǎn)事故的發(fā)生,構(gòu)建了合成氨裝置安全穩(wěn)定長周期的安全屏障,為實現(xiàn)合成氨裝置長周期高效節(jié)能安全生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
3月22日0:40時,王旭為響應(yīng)事業(yè)部提出的“精一崗會兩崗”的技術(shù)要求,她利用夜班時間去現(xiàn)場查管線跑流程。查到05P001A時,習(xí)慣性的檢查泵體各參數(shù)是否正常,發(fā)現(xiàn)05P001A油系統(tǒng)回油自力閥膜頭大量漏油,立即通過對講機通知主控,然后協(xié)助凈化人員后切至旁路運行,關(guān)閉自力閥切斷閥確保不再漏油。發(fā)現(xiàn)隱患特別及時,如果稍有延誤,05P001A會因油位低跳車,繼而引起后系統(tǒng)跳車的嚴重后果。
4月9日14:20時郭濤發(fā)現(xiàn)輔鍋燃氣流量F03013大幅波動,進而引起燃氣系統(tǒng)壓力隨著波動。他快速到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)輔鍋的大燒嘴燃氣閥PV03043呈上下不規(guī)則波動,急忙用F扳手頂住閥桿制止其活動,穩(wěn)定燃氣壓力。同時通知運行經(jīng)理聯(lián)系動力蒸汽,穩(wěn)定了蒸汽管網(wǎng)和燃氣系統(tǒng)平穩(wěn)。
7月4日,合成氨裝置已經(jīng)長周期高負荷安全生產(chǎn)154天,14:10,合成氨化工三班副班長郭敬展在合成裝置現(xiàn)場進行精心巡檢,當巡檢至凈化吸收塔和再生塔管廊處,在現(xiàn)場轟鳴的機器聲中,敏銳的覺察到一個氣流泄漏的聲音,強烈責(zé)任心對周邊進行系統(tǒng)排查,確認系PV05035B儀表風(fēng)管漏氣,一旦出現(xiàn)儀表風(fēng)管線斷裂,PV05035B屬于事故開、氣關(guān)閥,一旦氣源斷開,將直接導(dǎo)致該閥打開,從而引起尿素二氧化碳壓縮機入口壓力低聯(lián)鎖跳車,尿素裝置全部停車的惡性事故的發(fā)生,及時發(fā)現(xiàn)消除生產(chǎn)隱患,有效的避免尿素跳車的惡性事故。
合成氨廠轉(zhuǎn)化崗位工程師武隨崗8月15日巡檢發(fā)現(xiàn)脫氧槽壓力高,造成82P001A/B泵平衡腔室壓力上漲,平衡盤安全閥壓力有起跳風(fēng)險,打開03D004放空,降低脫氧槽壓力,造成熱量浪費,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn)04E001、03E001、08D002排污閥均正常,汽包第二道間斷排污閥內(nèi)漏量大,關(guān)閉第一道截止閥后,脫氧槽壓力恢復(fù)正常,為裝置節(jié)能降耗做出了貢獻;8月19日巡檢發(fā)現(xiàn)05D002E01出口鍋爐水至03B002E05管線有一處沙眼,位置在06V801底部處,拆除保溫發(fā)現(xiàn)沙眼周邊腐蝕較嚴重,因鍋爐水壓力在160bar,壓力較高,隨時有爆管風(fēng)險,聯(lián)系設(shè)備制定堵漏措施,但堵漏過程中,漏量逐漸變大,風(fēng)險較大,漏量隨時失控,堵漏人員連夜加班,晚上21:20堵漏成功,確保了裝置安穩(wěn)優(yōu)長周期運行。為確保焊接鋼板承壓,充分論證,20日聯(lián)系工程公司在周邊腐蝕減薄處又增加一塊鋼板,并在兩塊堵漏鋼板上焊接固定鋼圈,確保堵漏裝置完整。
創(chuàng)新+節(jié)能 推進裝置運行持續(xù)優(yōu)化
為實現(xiàn)合成氨裝置高效節(jié)能,合成氨廠充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性,集思廣益,針對制約合成氨裝置安全生產(chǎn)的瓶頸問題,采取多項措施,實現(xiàn)裝置的安全高效滿負荷生產(chǎn)。
合成氨裝置的燃氣空氣壓縮機是為合成氨裝置生產(chǎn)提供生產(chǎn)空氣以及合成、尿素、供水、包裝廠的工廠風(fēng)、儀表風(fēng),02機組工況的穩(wěn)定運行將直接影響到生產(chǎn)負荷的高低和其他幾套裝置的安全運行。02機組設(shè)置一級濾芯和二級濾芯,起到凈化空氣質(zhì)量、保護設(shè)備安全運行的重要作用,由于春季雨量小、揚塵大、楊絮、柳絮大量飄揚,導(dǎo)致一級濾芯粘附空氣粉塵和楊絮、柳絮,將嚴重影響到02機組的功率,為了實現(xiàn)高負荷安全穩(wěn)定生產(chǎn),合成氨廠精細化管理,抓細、抓實、抓出成效,組織壓縮崗位用吸塵器對192個一級濾芯全部清洗,經(jīng)過幾個班組的共同努力,取得了良好效果,一級過濾器壓差下降、02機組富余量提高,實現(xiàn)了02燃氣機組的優(yōu)化操作,節(jié)約了機組燃氣流量,同時也大大降低了84K001/2運行周期,節(jié)省了大量電能。
合成氨裝置運行30年來,凈化堿液連續(xù)使用,堿液不同程度的受到前系統(tǒng)觸媒粉塵、高低變副產(chǎn)品等多種因素的影響,堿液受到不同程度的污染,嚴重制約凈化系統(tǒng)的工藝指標控制,使凈化度提高,為實現(xiàn)合成氨高效節(jié)能生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,穩(wěn)定生產(chǎn),合成氨廠采取多項措施,加白鋼槽進行多級堿液過濾、加大機械過濾器、活性炭過濾器運行、進行儲槽、地下槽堿液沉淀、清理等多措措施,大大提高了堿液品質(zhì),實現(xiàn)了提高了凈化系統(tǒng)的凈化度,有力的助力了合成氨長周期生產(chǎn)。
進入夏季以來,由于氣溫高、濕度大,造成循環(huán)水溫度高,循環(huán)水換熱器效率明顯下降,致使各機組段間溫度升高,嚴重制約合成氨裝置高負荷生產(chǎn)。為實現(xiàn)夏季高負荷高效節(jié)能生產(chǎn),合成氨廠干部職工,戰(zhàn)高溫,冒酷暑,堅守在生產(chǎn)一線,針對性采取應(yīng)對措施,對于01E006、06E003、10E003等循環(huán)水換熱器進行反吹,實現(xiàn)換熱器的最大效率,取得明顯效果。
化肥事業(yè)部緊緊圍繞各個生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定長周期生產(chǎn)為中心,強化現(xiàn)場巡檢力度,消除生產(chǎn)隱患,各分廠因地制宜,結(jié)合生產(chǎn)實際對制約高負荷生產(chǎn)的瓶頸成立專業(yè)攻關(guān)小組,合成氨廠優(yōu)化冷箱工況、優(yōu)化蒸汽品質(zhì)、調(diào)整一段爐氧含量、解決05E007管道泵改造降低二氧化碳溫度等措施,從源頭抓起,同時對一段爐、03E001、08R001重點設(shè)備定期、定時、定點的進行監(jiān)護,確保生產(chǎn)的穩(wěn)定;深部挖潛,精心操作,特別是對合成氨的節(jié)能環(huán)保設(shè)備82P001C、05MT01、05K001、05C003加強現(xiàn)場管控,優(yōu)化生產(chǎn),確保設(shè)備運行率100%,實現(xiàn)節(jié)能降耗、安全環(huán)保;操作人員優(yōu)化新冷箱運行參數(shù),各項指標持續(xù)向好,班組開展對標管理,節(jié)能降耗,節(jié)能減排氛圍蔚然成風(fēng)。