三廢爐作為環(huán)保型鍋爐,自投運(yùn)以來暴露了一些問題,臨猗分公司在對管線進(jìn)行反復(fù)測量、研究,最終決定以局部凈化的形式在源頭上對污染源進(jìn)行處理,合理利用能源資源,將車間環(huán)境污染降到了最低程度,使公司環(huán)保工作走上了新臺(tái)階。
三廢爐脫硫塔進(jìn)口經(jīng)常堵是造成三廢爐不能連運(yùn)的首要問題,針對這一問題,車間決定在脫硫塔進(jìn)口增加噴淋裝置,使進(jìn)口結(jié)晶物全部沖洗干凈流出塔體,確保三廢爐爐膛及系統(tǒng)負(fù)壓正常,保證了連運(yùn)。
針對污染物排放超標(biāo)的問題。對原來加堿加石灰位置進(jìn)行調(diào)整,由直接加進(jìn)池改為由地溝進(jìn)口沖進(jìn)池,保證了脫硫液均勻反應(yīng)進(jìn)液池,同時(shí)大大降低了輔材的用量;在脫硫塔進(jìn)口再增加一道噴灑稀氨水裝置,使鍋爐煙氣在進(jìn)入脫硫塔前先進(jìn)行一次氨法脫硫,充分降低了煙氣的二氧化硫含量;對脫硫塔內(nèi)原折流板進(jìn)行校正,同時(shí)在折流板上增加了12個(gè)噴頭,使脫硫液能均勻噴灑在整個(gè)脫硫塔內(nèi),確保脫硫液和鍋爐煙氣充分接觸,使煙氣中的二氧化硫能脫出來;在脫硫塔頂部利用竹架板均勻擺放,并焊接鐵篦子進(jìn)行加固,同時(shí)對原除霧器噴頭進(jìn)行改造,分別在管壁打眼48個(gè),對出脫硫塔的煙氣進(jìn)行充分的洗滌,確保了煙氣的清潔排放 。
目前三廢爐已連運(yùn)3個(gè)月,通過改造大大降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度;各項(xiàng)工藝數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定;環(huán)保排放基本達(dá)標(biāo),二氧化硫,N0x,粉塵均達(dá)限值。實(shí)現(xiàn)了資源的高效利用和循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)了低消耗、低排放、高效率和清潔生產(chǎn)的目的。