近日,按照集團公司關于推進新舊動能轉換的部署要求,化工公司順勢而為、乘勢而上,發(fā)揮專業(yè)技術優(yōu)勢,對正在實施的重點項目全過程跟蹤調度,細化落實工作措施,確保優(yōu)質快速推進。
魯南化工凈化系統(tǒng)節(jié)能改造項目完成階段目標。根據(jù)集團公司2016年8月23日項目現(xiàn)場推進會指示精神,化工公司成立魯南化工凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目組,黨政一把手任項目組長,納入重點工作督導首位。在項目管理上,強化節(jié)點跟蹤,實行日碰頭會點評、每周一調度、每旬一通報,確保項目建設緊張有序推進。截至目前,項目總體建設按計劃正常推進,完成總體方案設計及低溫甲醇洗裝置、CO深冷分離裝置、液氮洗裝置等所有長線設備招標,低溫甲醇洗單元EPC招標,工程劃分和項目實施規(guī)劃審批;獲得項目所需環(huán)評、安評、職評等支持文件的批復。2017年5月28日,舉行凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目開工儀式,標志著項目進入土建施工階段。
5月28日上午,陽光明媚,綠樹蔭蔭,兗礦魯南化工公司凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目開工儀式在簡樸、莊重而熱烈地氛圍中啟動,掀開魯南化工新一輪建設發(fā)展的全新篇章。
凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目,是兗礦魯南化工公司響應國家產業(yè)政策,加快淘汰落后產能、實現(xiàn)產業(yè)轉化升級的重要舉措;是落實李克強總理和山東省政府“新舊動能轉換”工程的切實行動;也是該公司“十三五”期間企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、分步實施的第一個大型技改項目。項目總投資5.3億元,采用低溫甲醇洗技術,通過新上低溫甲醇洗及CO深冷分離、液氮洗等裝置,將淘汰公司目前生產系統(tǒng)的焦炭制CO及NHD等全部5套脫硫脫碳系統(tǒng)落后產能,為企業(yè)提升技術裝備水平,降低生產成本,增強可持續(xù)發(fā)展能力提供有力支撐。項目投運后,年節(jié)支降耗在2億元左右,具有顯著的經濟和社會效益。
凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目的實施,是兗礦集團公司、化工公司對魯南化工最大的支持和肯定,魯南化工將按照“一個項目、一套班子、一抓到底”的要求,積極落實主體責任、逐級分解目標任務,以時不我待緊迫感和只爭朝夕的責任感,全力抓好項目安全、質量、投資、工期“四大”控制,優(yōu)質高效的完成項目建設任務,確保2018年6月份建成投運。
據(jù)了解,魯南化工將以凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目建設為契機,充分利用公司現(xiàn)有產品、土地、公用工程、技術等資源優(yōu)勢,通過合資合作等方式,大力拓展新肥料、新材料、新能源與高端化工產品四條產業(yè)鏈,積極構建市場化、平臺化、園區(qū)化良性發(fā)展格局,以優(yōu)異的成績?yōu)榧瘓F公司煤化工產業(yè)轉型升級做出新的貢獻。
據(jù)了解,魯南化工現(xiàn)有五套凈化裝置,分別為公司下游合成氨、甲醇、醋酸、醋酐等產品提供凈化原料氣體。這五套裝置均采用NHD脫硫脫碳工藝,建設時間分別從1992年至2005年,最早一套裝置已使用25年。90年代開始選擇的NHD脫硫脫碳氣體凈化工藝在當時尚屬國內先進技術,特別是單套裝置處理負荷氣量較小時,NHD凈化具有建設投資省、綜合效益高的經濟優(yōu)勢,但隨著魯南化工重組和資源整合,裝置產能的逐年提升,現(xiàn)有NHD凈化裝置暴露規(guī)模小、套數(shù)多、技術落后、氣體成分差、物料損耗高等問題,造成合成氨、尿素、甲醇生產成本高,是影響公司各產品單位成本的重要因素。
魯南化工積極響應政府“加快新舊動能轉換”號召,實施“以大壓小”,推進凈化系統(tǒng)節(jié)能升級改造項目。該項目采用成熟、先進的低溫甲醇洗優(yōu)化工藝,以一套低溫甲醇洗凈化裝置替代現(xiàn)有五套NHD脫硫脫碳裝置,為下游合成氨、甲醇、醋酸、醋酐等產品提供原料氣,同時隨著碳原子綜合利用率的提高,還可以關,F(xiàn)有7臺焦炭制CO裝置。通過項目建設可以實現(xiàn)裝置集約、人員精簡,技術裝備水平和產品競爭力達到同行業(yè)先進水平,大幅減少廢氣排放,節(jié)能環(huán)保。項目主要建設內容置包括低溫甲醇洗、制冷、液氮洗、CO分離、CO壓縮以及醋酸系統(tǒng)優(yōu)化改造等。
據(jù)介紹,該項目實施后,可以實現(xiàn)以下效果:
1、產品成本降低:實現(xiàn)甲醇、醋酸、合成氨等單位產品生產成本平均降低200元以上,年實現(xiàn)效益1.8億元。
2、節(jié)能降耗:每小時節(jié)約用電23500度、節(jié)約蒸汽35.8噸,公司總體能源利用率由72%提升至88%以上,碳原子綜合利用率提高20%,節(jié)能3.2萬噸標煤。
3、產品質量提升:改造完成后CO純度由97%提高到99%,醋酸產品中丙酸含量降低到500ppm以下,產品質量提高,有利于進入PTA(精對苯二甲酸)和醋酸乙烯等高端市場。
4、減少污染物排放:實現(xiàn)二氧化硫減排15.58噸/年,有機物減排1176標方/年,
5、減人增效:可精簡凈化車間操作工、技術員共計178人,按照公司需要調劑使用。