在行業(yè)產(chǎn)能過剩的新常態(tài)下,全國(guó)絕大部分化肥企業(yè)嚴(yán)重虧損,有的甚至停產(chǎn)關(guān)門,但華魯恒升、江蘇靈谷等企業(yè)在逆境中生存、逆境中發(fā)展的成功例子,讓陜化公司堅(jiān)定了信心。在外力作用相同的情況下,陜化公司對(duì)標(biāo)先進(jìn)、掌心向內(nèi)、嚴(yán)抓細(xì)控,踏踏實(shí)實(shí)地降本增效提效益,2017年2月份,陜化公司因降本降耗直接經(jīng)營(yíng)減虧1700萬元。
嚴(yán)抓細(xì)控生產(chǎn)管理 多措并舉降本降耗
陜化公司為進(jìn)一步降本增效,從指標(biāo)控制、現(xiàn)場(chǎng)管理、物料平衡等方面進(jìn)一步細(xì)化管理,強(qiáng)化內(nèi)部生產(chǎn)管控,從嚴(yán)控制消耗、降低成本,向管理要效益。一是嚴(yán)格控制指標(biāo)注重關(guān)鍵裝置。氣化工段作為公司工藝氣的源頭,加大了工藝指標(biāo)監(jiān)督管控力度,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)巡檢,2月份實(shí)現(xiàn)了有效氣體成分達(dá)到79%的良好記錄,加強(qiáng)氣化磨機(jī)管理,保證煤漿濃度,提高了原煤燃燒利用效率,降低能源消耗;同時(shí),嚴(yán)格各項(xiàng)操作規(guī)范進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)了氣化灰水處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)清亮,為氣化系統(tǒng)整體的良好運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。二是深入現(xiàn)場(chǎng)檢查加強(qiáng)監(jiān)督管理。2月份開始,生產(chǎn)技術(shù)處專責(zé)人員分組分重點(diǎn),就各分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患、巡檢執(zhí)行情況、設(shè)備管線漏點(diǎn)處理情況(包括跑冒滴漏、漏點(diǎn)大小程度、能否處理、是否掛牌)、設(shè)備潤(rùn)滑管理、現(xiàn)場(chǎng)中控操作及勞動(dòng)紀(jì)律等各項(xiàng)工作的執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行隨機(jī)檢查抽查,敦促整改完善,每天將檢查結(jié)果明細(xì)發(fā)至相關(guān)分廠,并限期整改完善,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。三是系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,保持高負(fù)荷生產(chǎn)。2月份生產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)行,通過分析、有效地調(diào)整706B一塔帶液對(duì)系統(tǒng)的影響,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)持續(xù)高負(fù)荷生產(chǎn),合理利用公用物料,加強(qiáng)自產(chǎn)蒸汽等余熱余壓的有效利用,從而進(jìn)一步降低能源消耗。
消耗下降了 成本下降了 減虧成效顯現(xiàn)了
消耗生產(chǎn)體現(xiàn)在消耗上,消耗體現(xiàn)在成本上,成本體現(xiàn)在效益上。2017年2月份,剔除原燃料價(jià)格因素,陜化公司因生產(chǎn)消耗整體下降直接作用于生產(chǎn)成本。公司主要產(chǎn)品消耗、成本均較前月有大幅下降。尿素生產(chǎn)消耗下降影響成本下降160元/噸,其中原料煤消耗下降68KG/噸,燃料煤消耗下降160KG,動(dòng)力電消耗下降107Kwh/噸,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益1520萬元;磷酸二銨生產(chǎn)消耗下降影響成本下降20元/噸,其中磷礦消耗下降47KG,液氨成本下降317元/噸。產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益30萬元;BDO生產(chǎn)消耗下降影響成本下降120元/噸,其中甲醇消耗下降24KG/噸;蒸汽消耗下降1.72噸/噸。產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益100萬元;PT生產(chǎn)消耗下降影響成本下降160元/噸,其中BDO消耗下降22KG;BDO價(jià)格下降200元/噸。產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益50萬元;2月份,因能耗指標(biāo)下降作用生產(chǎn)成本大幅下降,陜化公司產(chǎn)生直接經(jīng)營(yíng)減虧1700萬元。