大修之后,歷經一個多月的生產運行,工況整體穩(wěn)定,為了進一步執(zhí)行提高產量、節(jié)能降耗的生產理念,天慶公司合成車間嚴控生產工況,最大限度地提高液氨產量,為完成日產1000t液氨生產任務,群策群力,增效明顯。
巧控油溫,穩(wěn)定機組。離心壓縮機利用46#防銹汽輪機潤滑油,嚴格控制潤滑油壓力0.25±0.05MPa、溫度40±2℃,形成油膜,維持轉子與軸瓦之間的無接觸式可靠潤滑,潤滑油溫度的高低,對機組震動、位移運行參數(shù)影響甚大。炎熱的夏季,持續(xù)上升高溫天氣成了穩(wěn)定生產不可小覷的致命因素,5臺循環(huán)水風機全部投用之后,午后油溫控制仍然偏高,高壓缸推力瓦溫度105℃高限徘徊,影響機組繼續(xù)提高負荷。在甲烷合成循環(huán)壓縮機試車時,車間技術人員有計劃地試驗了同時投入兩組油冷器時機組運行工況,經檢驗潤滑油壓力控制穩(wěn)定,并將這一成果成功運用于合成氣壓縮機和氨冷凍壓縮機,油溫控制效果明顯。最大限度地發(fā)揮了設備潛能,兩大機組得以繼續(xù)加載負荷,為液氨產量的提高提供了可靠的設備保證;
測試液位,合理制冷。在保證氨冷凍壓縮機組穩(wěn)定運行(入口分離器、加氣分離器不帶液),白天和夜間不同的氣溫下,經過測試合成回路氨蒸發(fā)器液氨液位,由原來的第一、第二氨蒸發(fā)器液氨液位的27﹪提高至現(xiàn)在的45﹪(白天)、42﹪(夜間),合成氣第二氨冷后溫度由原來的-8℃~-9℃降低至現(xiàn)在的-10℃以下,在不增加冷凍壓縮機動力蒸汽消耗的情況下,降低了氣氨冷凝溫度,提高了分離效果,減少了循環(huán)氣中氣氨成分,相同工況下,平均每小時提高液氨產量0.2~0.3t;
精心操作,嚴控指標。中控主操盡心盡責,及時調整合成系統(tǒng)H/N比(72﹪~75﹪);合理調整各個催化劑床層溫度,減小同平面溫差(<20℃),嚴格系統(tǒng)壓力(不超壓,系統(tǒng)壓力<14.0 MPa);時刻關注微量變化(CO﹢CO2<10ppm);做好廢熱鍋爐重點設備特別監(jiān)護工作;
按時巡檢,履職盡責。嚴格執(zhí)行點巡檢制度,加大巡查考核力度,設立每周巡檢標兵評比機制,對認真負責、解決現(xiàn)場問題較多的副操給予車間加分獎勵,鼓勵大家發(fā)揚發(fā)現(xiàn)問題、處理問題的敬業(yè)精神,將優(yōu)懲劣,營造愛崗敬業(yè)的巡檢氛圍,為保障重大設備穩(wěn)定運行提供制度保證。