隨著PT市場(chǎng)的逐步拓展,比迪歐公司PT裝置生產(chǎn)也逐步轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)階段。但系統(tǒng)生產(chǎn)每天產(chǎn)生的60噸PT廢液成為生產(chǎn)組織的一大難題,也給BDO的環(huán)保管理提出了新的挑戰(zhàn)。
在集團(tuán)公司的高度關(guān)注下,復(fù)肥公司與科技發(fā)展處密切配合,自主探索PT廢液自我處置的方式和方法,提出了內(nèi)部消化解決,綜合循環(huán)利用的解決方案。從7月份開(kāi)始,在復(fù)肥公司熱風(fēng)爐崗位進(jìn)行了PT廢液燃燒消化試驗(yàn)。復(fù)肥公司磷銨車(chē)間對(duì)此項(xiàng)工作周密安排,精心監(jiān)測(cè),經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的試運(yùn)行,各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:熱風(fēng)爐正常生產(chǎn)條件下每天可消化2噸PT廢液,效果明顯。從安全環(huán)保角度考慮,PT廢液改造循環(huán)利用勢(shì)在必行;從技術(shù)層面通過(guò)反復(fù)論證,方案是科學(xué)可行的。改造后,磷銨每月按照90%開(kāi)車(chē)率組織生產(chǎn),每月科消化54噸PT廢液。經(jīng)測(cè)算,裝置投運(yùn)PT加熱保溫消耗蒸汽每天1噸左右,扣除蒸汽成本123元/噸,若按目前第三方500元/噸的處置費(fèi)計(jì)算,每月可節(jié)約成本2.4萬(wàn)元。
PT廢液作為重組分工業(yè)的肥料,通過(guò)第三方處置每噸需支出500元的費(fèi)用。通過(guò)復(fù)肥公司磷銨熱風(fēng)爐燃燒消化,回收利用,不僅節(jié)省了企業(yè)生產(chǎn)成本,而且解決了比迪歐公司的環(huán)保難題,為集團(tuán)環(huán)保管理再立新功。該項(xiàng)目總投資30萬(wàn)元,預(yù)計(jì)一年即可收回前期投資成本。7月29日,集團(tuán)公司通過(guò)了復(fù)肥磷銨熱風(fēng)爐燃燒消化PT廢液立項(xiàng)報(bào)告,復(fù)肥公司相關(guān)部門(mén)通力協(xié)作,緊鑼密鼓開(kāi)始了PT廢液回收利用改造項(xiàng)目的實(shí)施工作,標(biāo)志著公司在環(huán)?萍紕(chuàng)新道路上又邁出了新的一步。