為不斷降低生產(chǎn)消耗,提升裝置經(jīng)濟運行質(zhì)量,晉巨公司加快“四新”技術(shù)的應(yīng)用和推廣,積極組織力量對生產(chǎn)裝置進行技改創(chuàng)新,挖掘降本潛力,提升企業(yè)的創(chuàng)效水平。
該公司變換車間煤氣風(fēng)機經(jīng)過汽輪機改造后,有效降低了設(shè)備的電耗,但隨著該公司煤氨系統(tǒng)產(chǎn)能的不斷提升,煤氣風(fēng)機的能力已經(jīng)不能很好的滿足后系統(tǒng)的生產(chǎn)需求。為此,今年7月份,該公司及時組織專業(yè)技術(shù)人員對煤氣風(fēng)機汽輪機進行技術(shù)改造,通過增加汽輪機蒸汽噴頭等措施,有效解決了風(fēng)機能量不足的問題,為系統(tǒng)高負荷生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
造氣車間生產(chǎn)消耗占晉巨公司生產(chǎn)總消耗的60%,為降低消耗,該車間從煤耗入手,加大煤氣爐的技術(shù)改造。今年8月初開始,該車間對5號煤氣爐進行了為期18天的大修技改,對爐條機、爐底盤等實施技術(shù)改造,以提高裝置負荷降低消耗;同時,該車間還對4號型煤爐進行為期40天的技改,通過對上氣道的改造,降低型煤了的消耗。
該公司還把降本增效的目光緊盯在了優(yōu)化生產(chǎn)裝置經(jīng)濟運行模式上,通過實施工藝變更和小改小革,提高裝置的經(jīng)濟運行效率,降低生產(chǎn)消耗。