今年上半年,三寧公司供氨車間在氮肥廠比較管理中名列榜首,其中最引人注目的是該車間純堿、栲膠、釩等3項(xiàng)工藝消耗交去年同期分別下降44.28%、54.05%、65.96%。
該車間主任彭維偉介紹:我們車間對(duì)標(biāo)管理的是尿素廠凈化車間,學(xué)習(xí)其好的管理、操作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)結(jié)合車間的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,取得了快速的實(shí)效。
據(jù)了解,該車間主要通過優(yōu)化工藝,節(jié)能降耗,從而降低成本。合理控制純堿、栲膠、五氧化二釩。今年以來(lái),1#脫硫系統(tǒng)因前靜電除焦設(shè)備故障,再生效果差,飛泡量大,給環(huán)保工作也帶來(lái)很大的難度。該車間根據(jù)現(xiàn)狀,在噴杯管道上連接一個(gè)取樣閥,在取樣嘴前接一根橡膠管道到再生槽溢流孔噴射堿液,這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的改造,徹底解決了飛泡沫問題,美其名曰“消泡神器”。
他們對(duì)堿液過濾機(jī)清液回收管道進(jìn)行了改造,將清液回到2#脫硫系統(tǒng)的接到脫硫泵進(jìn)口,出口上加裝一個(gè)DN50球閥,即給操作帶來(lái)方面,又在環(huán)保方面上升一大步。穩(wěn)定再生溢流,控制好清液回收量。隨著氣溫上升,清液溫度高易產(chǎn)生副反應(yīng),該車間商議后對(duì)收集桶進(jìn)行改造,增加一個(gè)收集桶,在堿液冷卻器開溢流口,增強(qiáng)循環(huán)降溫效果,定期對(duì)收集桶、堿液冷卻器進(jìn)行清挖。堅(jiān)持系統(tǒng)查漏,杜絕系統(tǒng)跑、冒、滴、漏,減少堿液浪費(fèi)。
在平時(shí)工作中,該車間根據(jù)成分變化及時(shí)調(diào)整工藝物料加入量,做好健全工藝臺(tái)賬,為工藝控制提供良好的數(shù)據(jù),有利于成分變化進(jìn)行分析,達(dá)到了節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo);上半年消耗統(tǒng)計(jì),達(dá)到純堿0.75Kg/TNH3、栲膠0.046Kg/TNH3、五氧化二釩0.0063Kg/TNH3的低耗水平。