連日來(lái),神華寧煤煤化工分公司甲醇廠電氣車間電機(jī)檢修班的肖敬衛(wèi)修好電瓶車的事兒在廠區(qū)內(nèi)傳為美談,各車間報(bào)廢的電瓶車都排著隊(duì)來(lái)找他維修,全廠掀起了修舊利廢、節(jié)支降耗的高潮。一季度以來(lái),該廠深挖內(nèi)部潛力,通過22條降本增效措施,累計(jì)節(jié)約成本960余萬(wàn)元。
該廠首先在提高發(fā)電量上下功夫,成立了以廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的技術(shù)攻關(guān)小組,優(yōu)化鍋爐運(yùn)行參數(shù),保證鍋爐高負(fù)荷運(yùn)行;對(duì)208A發(fā)電機(jī)油冷器進(jìn)行改造,確保兩臺(tái)發(fā)電機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,增加發(fā)電量,減少外購(gòu)電量;用蒸汽代替電,讓循環(huán)水泵正常運(yùn)行,既節(jié)約了電能,又降低了蒸汽外排,從而節(jié)約發(fā)電成本;加強(qiáng)清凈水裝置管理,使清凈水的回收率達(dá)65%,把回收處理過的水作為脫鹽用水,減少原水的使用量,過去使用原水400立方米,回收處理240噸,現(xiàn)在回收處理提高到260噸。該廠還在減少天然氣的使用量上下功夫,降低運(yùn)行成本,裝置中產(chǎn)生的廢氣,通過馳放氣壓縮機(jī)運(yùn)送到蒸汽過熱爐里,代替天然氣燃燒,就可降低天然氣的使用量,同時(shí)提高氣化爐單爐運(yùn)行時(shí)間,減少停車次數(shù)和倒?fàn)t次數(shù),實(shí)行鍋爐開車限時(shí),減少了開停車過程中燃料煤消耗。