在現(xiàn)代工業(yè)大發(fā)展的今天,資源越來越緊缺,通過技術(shù)改進的方式,節(jié)省資源,從而實現(xiàn)產(chǎn)品成本降低,是企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn),也是科學(xué)發(fā)展的必然趨勢。
安徽中能造氣爐氣化反應(yīng)是吸熱反應(yīng),氣化層的溫度隨著氣化反應(yīng)的進行而下降,隨著爐內(nèi)氣化層的溫度的降低反應(yīng)速率也相應(yīng)降低,蒸汽的用量也隨之降低。如果蒸汽流量仍然不變,入爐那部分多余的蒸汽穿過氣化層會帶走很多的熱量,不但消耗本來可以節(jié)約的蒸汽,同時也會導(dǎo)致汽化層溫度加速下降,帶來一系列的惡性循環(huán)。
因此我們引進了蒸汽遞減系統(tǒng)。他的作用就是在不改變現(xiàn)有爐況的工藝條件下,根據(jù)現(xiàn)有的循環(huán)時間,上吹,下吹百分比的分配時間和長短,通過蒸汽遞減閥門的開度來調(diào)節(jié)蒸汽的輸送量,合理、有效的使用蒸汽,對節(jié)能、降耗、環(huán)保都起著極其重要的作用。
但是在使用過程中閥門行程檢測儀表更換頻率比較高。經(jīng)過我們觀察研究發(fā)現(xiàn),造氣蒸汽優(yōu)化閥門行程檢測儀表的工作原理是將閥門行程位移量轉(zhuǎn)換成電阻信號送到控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)電阻信號的大小來控制閥門的開度,而閥門行程檢測器是精密儀表,輸出電阻受環(huán)境腐蝕和機械振動等影響容易造成傳感器損壞,需經(jīng)常更換。行程傳感器價格在800左右元,東西兩廠的造氣爐共33臺,按平均2個月?lián)Q一套,一年下來15萬多元是個不小的開支。
針對行程傳感器易損壞情況,我們在現(xiàn)場仔細觀察每個傳感器其動作過程和受力情況,最后確定改造安裝方式,為此我們加工了連桿機構(gòu),并在行程傳感器下面增設(shè)了活動關(guān)節(jié),用于閥門與傳感器探桿之間的鏈接,避免了閥門動作的力直接作用在傳感器上造成外力對它的破壞,我們于2013年8月對2#系統(tǒng)5臺造氣爐進行了改進,在改進后運行的10個月時間里,運行良好,我們只更換了兩套傳感器,如果沒改進更換傳感器需要二十多套,由此可見效果很好,穩(wěn)定了生產(chǎn)節(jié)約了許多維修費用,減少了我們的工作量。
改進后,經(jīng)過10個月的試運效果很好,我們根據(jù)生產(chǎn)情況把其余的28臺爐子全部進行改造,為公司節(jié)能降耗工作盡一份自己的力量。