“說起氣化的那個鎖斗閥,自從技改后是省老勁了,已經進行過‘手術’的鎖斗閥真的改頭換面了,一年多來再沒讓我們操心過。”在近期煤化工分公司甲醇廠班組創(chuàng)新項目申報評選會上,儀表綜合班班長邢玉根格外高興,極力推薦著自家“產權”。“氣化鎖斗球閥軸套技改”不僅解決了此類閥門卡澀、動作遲緩等故障,解放了人力物力去投入裝置維護中,另外,同比上一年同類儀表維護成本節(jié)省約60萬元。
氣化排渣系統鎖斗閥門采用耐萊斯球閥,由于管道振動大,介質渾濁,閥門動作頻繁,使用年限長等原因,閥門多次出現卡澀、動作不到位等現象,影響氣化鎖斗程序運行,造成氣化爐排渣不暢,對氣化裝置安全穩(wěn)定運行帶來較大隱患。該班組對鎖斗閥門KV10204/206等閥門多次拆檢,深入分析故障原因,原軸套與閥桿同為316不銹鋼材質,中間潤滑層磨損后軸套與閥桿直接接觸,最終導致閥桿與軸套嚴重磨損。
為了消除安全隱患,儀表綜合班開展了“氣化鎖斗球閥軸套技改”攻關小組,考慮尼龍具有很高的機械強度,摩擦系數低,耐磨損,自潤滑性好,且軟化點高,耐熱。班組決定通過軸套鑲嵌尼龍襯里,充分利用尼龍性能,減小軸套與閥桿摩擦,以降低閥門卡澀現象的發(fā)生。閥門下線后進行拆檢,對閥體及內件進行清潔,取出軸套后視磨損情況進行車削加工,并鑲嵌尼龍襯里,加工完成后保證與原軸套尺寸一致。軸套改造后,進行閥門組裝,打壓合格后上線閥門或備閥。
自此項技改實施以來,甲醇廠一、二套氣化鎖斗閥故障率明顯降低,閥門檢修周期逐步提高。每臺閥門檢修成本控制在300元以內,為原外委檢修費用的10%,同時實現了外委維修到自主檢修的轉變,閥門檢修時間更短,過程更受控。設備檢修頻率大幅度的減少,有效降低了人員勞動強度,提高了安全作業(yè)指數,為設備的連續(xù)運轉帶來更多安全保障。(