“這是小改小革帶來大效益的典型案例,各車間要積極學(xué)習(xí),鼓勵員工技術(shù)革新,在全公司范圍內(nèi)形成崇尚技改的濃厚氛圍,助推公司降本增效。”
“合成這項(xiàng)小技改,花費(fèi)不足五千元,年收益二十萬元,這只是明的,還沒有算潛在效益呢,厲害吧!”
為晉煤天源化工公司上下所津津樂道的這項(xiàng)小技改,是由合成車間于4月份組織完成的“雙甲單泵雙供改造”。
公司雙甲精制工序第二甲醇塔采用兩套并聯(lián)的絕熱反應(yīng)器,主要負(fù)責(zé)脫除合成氨原料氣中的部分CO和CO2,同時(shí)副產(chǎn)甲醇。甲醇的分離采用水洗工藝,粗醇醇度一直在80%以下,精餾廢水產(chǎn)量偏高,同時(shí)低壓蒸汽消耗也偏高,只能靠減少脫鹽水量控制,但是回路開的過大經(jīng)常導(dǎo)致水泵工作不穩(wěn)定、震動大。
為響應(yīng)公司節(jié)能減排的要求,4月22日,合成車間決定進(jìn)行改造,采取增加兩系列水泵出口聯(lián)通管線及管件的辦法,實(shí)現(xiàn)使用一臺水泵全負(fù)荷給兩個(gè)系列的水洗塔供洗滌水。項(xiàng)目實(shí)施完成即現(xiàn)出積極效應(yīng),經(jīng)過兩個(gè)月的觀察對比,技改后甲烷化進(jìn)口甲醇提高,粗醇濃度明顯提高,脫鹽水、低壓蒸汽消耗明顯降低,甲醇廢水(殘液)的處理量明顯降低,平均每年減少廢水處理量2880t,水泵由原來的兩開兩備變成一開一備,降低了設(shè)備的固定檢修和維護(hù)費(fèi)用。
“設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)際生產(chǎn)的運(yùn)行數(shù)據(jù)存在差距,造成消耗偏高,通過改變工藝配置,盡量挖掘設(shè)備的最大潛力,滿足工藝運(yùn)行的指標(biāo),達(dá)到節(jié)能降耗的目的。”對于為什么實(shí)施該項(xiàng)技改,該項(xiàng)技改帶頭人、合成車間主任唐毅告訴記者。根據(jù)他的測算,該項(xiàng)技改投入PN11.0、DN40管道30m,投資1200元;投入閥門PN11.0、DN40兩個(gè),投資460元;投入彎頭PN11.0、DN40兩個(gè),投資40元,加上人工和制作輔材,總計(jì)花費(fèi)不到5000元。
“這一項(xiàng)目參與人員都是在現(xiàn)場工作多年的大中專人員,沒有一位高學(xué)歷人員,這說明什么?說明只要肯動腦,即使沒有很專業(yè)的背景,復(fù)雜的問題也可以通過很簡單的辦法解決。”黨委書記劉曉東面帶喜色地告訴記者,“目前我們正在對合成車間這一典型案例進(jìn)行推廣,號召全員為降本增效貢獻(xiàn)力量。”