聞喜公司針對變換出口冷卻器出口阻力大的問題對系統(tǒng)進行研究,發(fā)現(xiàn)該蒸發(fā)冷進出管管徑及冷卻盤管總管徑偏小,致使該設(shè)備阻力較大,對此該公司著手對其實施技術(shù)改造。
通過對冷卻器技術(shù)原理的研究和改造方案的理論計算,改在蒸發(fā)冷進出口管上開∮219副線,并在該蒸發(fā)冷水箱與盤管之間的空余處加裝一個冷卻盤管放置,經(jīng)精確計算后,為消除管道阻力,采用∮38、長度為4000mm鋼管60根作為支撐管道。設(shè)計冷排管總管為∮219×8的分氣缸,長度為2100mm,分上下兩排,錯位、均布焊接到∮219總管(分氣缸)壁上。
技術(shù)改造工程完工投運后,大大降低了夏季變換系統(tǒng)出口溫度,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,變換出口溫度由45攝氏度降至35攝氏度,降幅為10攝氏度。隨著溫度的降低,不僅系統(tǒng)氣量隨之提升,而且降低了合成氨電耗。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,此次改造完成后每日增加合成氨產(chǎn)量3噸,每噸合成氨節(jié)約電耗10度,月創(chuàng)造經(jīng)濟效益30萬元。