“沒(méi)想到小試牛刀,就取得了意想不到的效益,我們以后的優(yōu)化節(jié)能工作有方向啦!”
近日,茂名石化煉油分部聯(lián)合二車間通過(guò)車間與車間之間的聯(lián)合優(yōu)化,將新投產(chǎn)的煤制氫裝置冷凝水送3號(hào)制氫裝置除氧后供渣油加氫裝置使用,不但徹底解決了3號(hào)制氫停工待料期間無(wú)法供給渣油加氫生產(chǎn)所需除氧水難題,裝置每小時(shí)還節(jié)約除氧水80t,每月節(jié)約用水5.76萬(wàn)噸,節(jié)約成本10萬(wàn)元。
長(zhǎng)期以來(lái),渣油加氫裝置除氧水來(lái)自于北鍋爐冷凝水,通過(guò)3號(hào)制氫裝置除氧器除氧后供渣油加氫裝置使用。隨著煤制氫裝置開(kāi)汽成功,全廠氫氣突顯富余,3號(hào)制氫裝置將停工待料。這本是一件可喜可賀的事兒,可隨之而來(lái)的問(wèn)題是,在3號(hào)制氫裝置停工期間,裝置除氧器因無(wú)低溫?zé)崂枚痪邆涑鯒l件,渣油加氫裝置將面臨無(wú)水可用的囧境。
怎么辦?渣油加氫裝置原料含硫量高,粘度重,正常生產(chǎn)時(shí)必須注以除氧水防止高壓空冷腐蝕,否則將嚴(yán)重影響裝置的生產(chǎn)生產(chǎn),甚至造成裝置非計(jì)劃停工。
“3號(hào)制氫裝置功成身退是歷史所趨,我們必須站在全廠的高度尋找突破點(diǎn)!徹底解決用水難題!”在聯(lián)合二車間召開(kāi)的群英會(huì)上,車間主任梁上飛斬釘截鐵地說(shuō)。
本著“優(yōu)化無(wú)邊界,節(jié)能無(wú)止境”的聯(lián)合優(yōu)化理念,他們打破原有的思想禁錮,通過(guò)車間與車間之間的聯(lián)合,在3號(hào)制氫裝置界區(qū)新增一條管線,將煤制氫裝置的高溫冷凝水送至3號(hào)制氫裝置除氧器進(jìn)行除氧,由于該冷凝水溫度高達(dá)100℃,3號(hào)制氫裝置除氧器無(wú)需加熱即可達(dá)到除氧條件,徹底解決了渣油加氫裝置的用水問(wèn)題。
目前,渣油加氫裝置各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行正常,聯(lián)合優(yōu)化將成為今后裝置深度挖潛的重點(diǎn)工作和方向。