為解決脫硫循環(huán)水系統(tǒng)熱水泵打液量小、脫硫塔帶液、煤氣溫度過高等系統(tǒng)瓶頸給后工段生產(chǎn)帶來的影響,晉煤晉豐公司對工藝和設備進行了3項優(yōu)化改造。最新運行數(shù)據(jù)顯示,半水煤氣溫度降低5℃,循環(huán)水濁度由改造前的3000FNU降低至700FNU,生產(chǎn)系統(tǒng)原料氣質量明顯提高。
實施的三項改造是:改變殘液回收貧液槽工藝流程,將殘液回收至富液槽,經(jīng)過再生后再返回系統(tǒng);更換并加大2#熱水泵葉輪,電機功率相應由160千瓦改為200千瓦;增加涼水塔填料高度,在原來填料層高度的基礎上重新加高兩層1米的填料層,同時將循環(huán)冷卻水噴頭加高0.75米。