聯(lián)盟的固定床工藝雖然無法與先進的粉煤氣化工藝相比,但多年來從未間斷對傳統(tǒng)工藝裝備的更新升級,從而不斷延伸其生命力和競爭力。
一、整套裝備的更新使生產流程既清晰又匹配。
聯(lián)盟自1970年建廠,最初產能只有3000噸合成氨/年,之后在三十多年的時間里,依托小裝置不斷擴建、技改,直到2004年底,形成40萬噸/年氨醇、45萬噸/年尿素的產能,至此,受地盤限制,聯(lián)盟再無拓展空間。經過歷史“沉淀”下來的這套裝置,其突出特點有二:一是流程“亂”,整套裝置呈現“大串聯(lián)、小并聯(lián)”的格局,同類工段多套并存、但又相互聯(lián)通,遇到開停車,抽加盲板多,置換也麻煩,本來寬敞的馬路因為擴建需要不斷架設管廊、支柱,廠內交通都變得狹窄起來。二是“卡脖子”環(huán)節(jié)多,裝置雖然具備了一定規(guī)模,但因為不是一次性配套設計,所以各工段之間、各設備之間并不平衡,自然也就談不上優(yōu)化運行。
2005-2008年,聯(lián)盟先后建成兩套“18·30”,總稱“36·60”;2011-2012年,聯(lián)盟老廠退城進園新建“40·60”。這些新裝置因為設計合理,匹配完善,流程清晰,從頭到尾沒有卡脖子環(huán)節(jié),也沒有能力富余的地方。而且裝置擴大后,人員沒有增加反而減少。故整套裝置的能力和優(yōu)勢被最大限度地發(fā)揮出來,產量高了,消耗低了,用工少了。
二、傳統(tǒng)工藝的升級替換使生產裝置不斷煥發(fā)青春
2006年聯(lián)盟建成第一套 “18·30”時,與老廠比,有以下工藝得到升級替換:1、合成氨系統(tǒng)的銅洗工藝被“醇烷化工藝”代替;2、尿素系統(tǒng)的水溶液全循環(huán)法被“CO2氣提工藝”代替;3、蒸汽系統(tǒng)的中溫中壓鍋爐被“次高溫次高壓鍋爐”代替。
2008年聯(lián)盟建成第二套“18·30”時,又采取了高、低壓機分開技術,即“雙低壓醇氨聯(lián)產工藝”。
2012年聯(lián)盟建成“40·60”時,又采取了三項重要節(jié)能技術:1、變壓吸附脫碳工藝;2、取消飽和熱水塔的全低變工藝;3、超高溫超高壓鍋爐附帶背壓發(fā)電技術。
以上新工藝技術的應用,最大的收獲是節(jié)能。其中電耗降幅最大,以噸氨醇耗電計,老廠1375kWh、“36·60”裝置1150 kWh、“40·60”裝置1050 kWh。新建裝置投資雖然大,但收益確實明顯,印證了“磨刀不誤砍柴工”的道理。
三、堅持不懈的持續(xù)改進使現有裝置更加優(yōu)化
大的工藝定型后,不可能在短時間內得到改變,但是在細枝末節(jié)上往往大有文章可做。
一是堅持小改小革制度不動搖,每年公司都要組織對小改小革項目進行效果測定和評獎,自去年開始,配合晉煤集團的五小創(chuàng)新活動,還要把獲獎的小改小革項目再推薦到晉煤去參評,客觀上提高了廣大干部職工參與小改小革的積極性。
二是堅持自主技術攻關,1萬噸/年乙撐胺裝置經過兩輪改造,效果凸顯,蒸汽耗下降27%、電耗下降31%,在成本上具備了和國外產品抗衡的資本,主產品乙二胺質量已經達到甚至優(yōu)于國外產品。
三是每年組織不同層次的人員外出對標學習,根據學習到的好做法、好經驗,然后結合自身情況,不斷改進我們自己。例如不停爐下灰技術、停爐不引火焊接技術、增設壓縮機放空聯(lián)管安全閥、循環(huán)機安裝振動聯(lián)鎖、壓縮機連桿大瓦推廣使用鋁鎂合金瓦、廢油回收、間歇式熔硫等,都是借鑒行業(yè)的成功應用案例又移植到聯(lián)盟的。實踐證明,小改小革投資小、見效快,加上合理的組合運用,會使現有的裝置錦上添花。