在晉開百萬噸總氨項(xiàng)目二期試車工作如火如荼向前推進(jìn)的同時,一期試生產(chǎn)工作經(jīng)過工作人員半年來的精心探索、艱苦鉆研,設(shè)備性能趨于穩(wěn)定,工藝參數(shù)不斷優(yōu)化,人員操作日益嫻熟。在確保生產(chǎn)穩(wěn)定的同時,晉開二分公司不忘在節(jié)能降耗、挖潛增效方面下功夫,努力實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流、增收節(jié)支。
工藝管線再優(yōu)化。項(xiàng)目設(shè)計(jì)初期,工作人員充分考慮到如何利用凈化液氮洗的廢氣為鍋爐助燃。通過連通廢氣燃料氣的管線,使得凈化液氮洗裝置在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的甲烷、一氧化碳等廢氣進(jìn)入鍋爐裝置爐膛,較好地起到了助燃和降低煤耗的作用,同時也大大降低了廢氣排放量,是節(jié)能環(huán)保的技改項(xiàng)目。
能源利用更合理。在試生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)部技術(shù)人員通過對鍋爐除氧器的改造,使其能夠使用0.3MPa等低品位(即壓力較低的)副產(chǎn)蒸汽進(jìn)行生產(chǎn)。另外,技術(shù)人員還通過背壓發(fā)電、汽輪機(jī)抽汽、汽輪機(jī)注汽各種形式,充分挖掘難以利用的低品位廢熱蒸汽的潛能,使各個品位的蒸汽物盡其用,實(shí)現(xiàn)了能量的梯級利用。
開源節(jié)流下功夫。二分公司還著重考慮對全廠脫鹽水、蒸汽冷凝液、透平冷凝液進(jìn)行總量平衡,最大限度地回收利用蒸汽冷凝液,降低新鮮脫鹽水的用量。具體措施如將空分、合成汽輪機(jī)組的透平冷凝液經(jīng)變換合成器換熱后,再送入鍋爐使用,此舉可降低鍋爐裝置的新鮮脫鹽水消耗約500噸/天。
挖潛增效多途徑。二分公司還將脫鹽水濃水送入生活水管網(wǎng)使用,進(jìn)一步降低了原水用量;研究摸索鍋爐裝置的廢渣摻燒方案,努力提高摻渣比例,使渣灰得到循環(huán)利用,最大限度地挖掘原料煤的潛能。