2019年頭一天,神木煤化工東鑫垣公司蘭炭造氣分廠傳來好消息,新增600方罐投用3天后,罐內(nèi)550方煤焦油的水分由11%左右降至4%以下。這是自2018年5月份以來,該分廠首次輸送水分合格的煤焦油至輕質(zhì)油分廠儲運裝置,標志著該公司解決了滿負荷生產(chǎn)情況下的煤焦油脫水難題。
2017年7月份,該公司蘭炭造氣分廠在每天產(chǎn)蘭炭約2000噸的情況下,自主制作了一個300方焦油脫水罐,解決了當時煤焦油脫水難題。隨著2018年,該公司煤焦油加氫裝置產(chǎn)能翻番,配套的蘭炭裝置生產(chǎn)負荷加大,每天蘭炭產(chǎn)量在3000噸以上,原有的焦油脫水系統(tǒng)已不能滿足生產(chǎn)需求,導致煤焦油水分高于使用標準值,氨水池儲存壓力不斷增加。蘭炭造氣分廠管理技術(shù)團隊查書本資料、借行業(yè)經(jīng)驗,依據(jù)油水分離原理,結(jié)合前期成功方法,對焦油脫水罐進行改良提升。
2018年陽歷最后一天,該分廠自主設計、制作、安裝的長18米、高6米、寬6米、可容納600多方煤焦油的煤焦油脫水罐投用,體積較此前脫水罐增加一倍,蒸汽加熱管由雙層變?yōu)?層,快速升溫蒸煮、降溫聚合、靜置分離,脫渣、脫水由7天一周期縮短至3天,氨水池抽出含水率高達12%的煤焦油經(jīng)新建600方罐預脫水后,出口焦油水分最低可降至2.21%。預脫水后的焦油進入500方導油罐進行最終脫水,送往輕質(zhì)油分廠的焦油水分最低為1.67%,創(chuàng)下蘭炭造氣分廠煤焦油脫水的最佳水平。
煤焦油脫水技術(shù)的改良升級,不僅為該公司生產(chǎn)輕質(zhì)化煤焦油提供了合格原料,緩解了氨水池儲存壓力,而且該技術(shù)可以應用在新增蘭炭裝置4臺1000方焦油罐上,進一步提升該公司煤焦油脫水能力,拓寬原料采購范圍,降低生產(chǎn)成本,對該公司生產(chǎn)經(jīng)營有著重大意義。