據(jù)吉林石化動力廠生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,1-11月份4臺鍋爐平均熱效率達91.619%,同比提高1.509%,創(chuàng)效755萬元,鍋爐熱效率攻關(guān)實現(xiàn)新跨越,在推進轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的進程中打造保供新優(yōu)勢。
“效益是企業(yè)的命脈,鍋爐熱效率是評判鍋爐運行的重要經(jīng)濟指標(biāo)。今年以來,我們精準(zhǔn)控制4臺鍋爐的運行工況,在提高熱效率的同時節(jié)約燃煤達8315噸,成為工廠打造提質(zhì)增效‘精進版’的又一有力舉措。”動力廠生產(chǎn)運行室主任劉浩然高興地說。
作為吉林石化化工裝置的動力能源的保供單位,動力廠為確保鍋爐熱效率攻關(guān)取得實效,在年初制定了“一爐一策”鍋爐熱效率攻關(guān)方案,細化鍋爐燃燒效率的近中遠期計劃,實行“爐長制”,廠班子成員帶頭分爐包保,明確職責(zé)分工,以指標(biāo)為導(dǎo)向,建立周、月、季度分析機制,著力提升鍋爐經(jīng)濟運行指標(biāo)。
突出問題導(dǎo)向,專項課題攻關(guān)。“降低鍋爐排煙熱損失和機械未完全燃燒損失,是提高鍋爐熱效率的關(guān)鍵。”鍋爐車間主任魏環(huán)宇介紹說。今年以來,動力廠對鍋爐系統(tǒng)進行全面體檢、對技術(shù)進行深度鉆研。面對7號爐尾部煙道漏風(fēng)量大的問題,動力廠成立專項攻關(guān)組,主管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)部門、鍋爐車間技術(shù)骨干多次論證,采取使用澆注料封堵穿墻管縫隙、重新焊接尾部煙道、更換預(yù)熱器泄露管束等方法,使鍋爐熱效率同比提高1.65%,實現(xiàn)了鍋爐運行更加安全、更加經(jīng)濟。
突出精細調(diào)整,激發(fā)創(chuàng)效動力。“6號爐是工廠最‘老’的一臺鍋爐,使用現(xiàn)有煤種始終存在燃盡度不足的痛點,無法實現(xiàn)高負荷運行。”魏環(huán)宇說。為此,動力廠邀請電科院專家到廠指導(dǎo)調(diào)試,通過調(diào)整給煤制粉系統(tǒng),將入爐煤粉細度由原來的32%調(diào)整至21%,降低一次風(fēng)速至25m/s,重新配比一二次風(fēng),提高煤粉入爐后的燃燒速度,縮短火焰距離,同時通過增加二次風(fēng)保證煤粉燃盡和爐膛溫度,不僅使6號爐效率提高了2.83%,還解決了煙氣溫度高的調(diào)整難題,更為進一步細化調(diào)整打開了新思路。
突出平穩(wěn)運行,保障負荷能力。將鍋爐負荷控制在最經(jīng)濟區(qū)間也是提高效率的重要因素之一。動力廠深刻總結(jié)影響鍋爐穩(wěn)定運行的原因,通過更換1號、2號爐除渣刮板機以及2號爐冷渣器,有效解決了除渣系統(tǒng)故障率高、排渣不暢制約鍋爐帶負荷能力的問題,鍋爐帶負荷能力至少提高了10噸/小時,進一步增強了抵御風(fēng)險能力。針對汛期入廠煤濕度大的實際,通過在入爐煤中摻入干爐渣的方法,降低入爐煤濕度,最大程度降低蓬煤、堵煤現(xiàn)象發(fā)生,為鍋爐的平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。
“接下來,我們重點的攻關(guān)難題集中在2號爐的漏風(fēng)排查和鍋爐排污率精細控制方面,將系統(tǒng)梳理裝置現(xiàn)有和潛在問題,制定應(yīng)對策略,消除影響鍋爐效率的制約因素,力爭實現(xiàn)新的飛躍。”劉浩然說。