自全面落實(shí)“持續(xù)攻堅(jiān)創(chuàng)效”行動(dòng)以來,揚(yáng)子石化芳烴廠通過優(yōu)化操作,嚴(yán)格控制制氫裝置氮氧化物(NOX)的排放量,在裝置沒有進(jìn)行脫硝項(xiàng)改造的情況下,使制氫轉(zhuǎn)化爐的NOX排放量由原來的120 mg/m3下降到80 mg/m3 ,達(dá)到國家環(huán)保排放的標(biāo)準(zhǔn),攻克了一大難關(guān),為鞏固“綠企”成果作出了貢獻(xiàn)。
NOX是影響大氣環(huán)境質(zhì)量的一個(gè)重要污染因素,國家環(huán)保部正在大力推進(jìn)NOX排放治理。揚(yáng)子石化公司為了降低和監(jiān)控NOX排放,不斷加大環(huán)保投入,嚴(yán)格要求各裝置的燃燒控制。揚(yáng)子石化芳烴制氫裝置轉(zhuǎn)化爐的NOX排放控制難度較大,一個(gè)工藝參數(shù)的變化就可能引起NOX超標(biāo),成為“綠企”創(chuàng)建的一大瓶頸。自從轉(zhuǎn)化爐安裝了煙道氣氮氧化物檢測(cè)設(shè)備之后,揚(yáng)子石化芳烴廠采取了一系列措施,在優(yōu)化工藝操作上下功未,不斷調(diào)整參數(shù),穩(wěn)定了由參數(shù)調(diào)整引起的波動(dòng),逐漸滿足環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
首先,揚(yáng)子石化芳烴廠在制氫轉(zhuǎn)化爐的入口溫度上尋找突破口,對(duì)轉(zhuǎn)化爐入口溫度進(jìn)行卡邊操作。在避免煙道氣二次燃燒的情況下,優(yōu)化燃燒空氣量,精細(xì)調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)燒嘴及風(fēng)門,降低煙道氣中的殘氧量,從而顯著降低了煙氣中NOX含量,并提升了轉(zhuǎn)化爐熱效率。
其次,揚(yáng)子石化芳烴廠對(duì)風(fēng)量降低后產(chǎn)生的操作波動(dòng)進(jìn)行攻關(guān)。合成氣車間組成了技術(shù)攻關(guān)小組,分析發(fā)現(xiàn):隨著煙風(fēng)道換熱器換熱量的降低,造成了汽包排污時(shí)汽包液位、過熱蒸汽溫度和外送蒸汽量短時(shí)波動(dòng),甚至引起變壓吸附單元的進(jìn)料溫度波動(dòng)。車間迅速采取措施,明確要求班組增加巡檢頻率,建立內(nèi)外操信息互動(dòng)機(jī)制,完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)程;車間還及時(shí)收集裝置調(diào)整數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化操作指導(dǎo)說明,確保了NOX長(zhǎng)期穩(wěn)定排放。
同時(shí),揚(yáng)子石化芳烴廠還針對(duì)制氫裝置老化,換熱器換熱效果差,多個(gè)燒嘴頭燒裂、風(fēng)門卡澀嚴(yán)重,導(dǎo)致相關(guān)工藝參數(shù)波動(dòng)大,NOX 極易超標(biāo)等“瓶頸”進(jìn)行攻關(guān)。合成氣車間定期召開專題分析會(huì),制定了制氫裝置煙氣在線監(jiān)測(cè)操作指導(dǎo)說明,明確崗位操作調(diào)整注意事項(xiàng),采取“分階段目標(biāo)考核”的辦法,掀起“比學(xué)趕超”的勞動(dòng)競(jìng)賽,確保了裝置在負(fù)荷較低時(shí),NOX 基本控制在98 mg/m3以下的目標(biāo)。
隨著持續(xù)攻堅(jiān)創(chuàng)效行動(dòng)的開展,揚(yáng)子石化芳烴廠又提高了NOX 控制的新目標(biāo),下一步力爭(zhēng)將制氫裝置煙氣NOX穩(wěn)定排放到70 mg/m3以下,為公司綠色環(huán)保發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。