自今年年初開車以來,揚子石化以打造高度負責任、高度受尊敬的綠色清潔能源裝置為目標,截至11月中旬,該公司對煤制氣裝置的廢渣、廢水、廢氣、噪聲和異味等進行持續(xù)的徹底治理,全力打造出綠色煤制氣裝置。
揚子石化特別成立了煤制氣環(huán)保治理小組,對整個裝置分單元、設(shè)備、管線認真排查廢渣、廢水、廢氣、噪聲和異味,工藝、設(shè)備、電儀、分析專業(yè)共同討論,通過設(shè)計變更、利舊材料,在前期消缺期間完成了所有排放蒸汽引入消音器、濾餅下料切換閥優(yōu)化和127個異味點治理等共186個環(huán)保治理項目。在廢渣的環(huán)保治理中,針對原設(shè)計中濾餅房裝車煤粉易灑落、車輛密封性差等不合理之處,裝置將濾餅房內(nèi)真空過濾機濾帶的沖洗水與下料口通過建混凝土墻進行硬隔離,在過濾機周圍加高圍堰,增加下料斗保證濾餅下料口實現(xiàn)無縫對接;同時新增加洗車場地,保證車輛洗干凈后出裝置避免污染路。在噪聲治理中,裝置對原氮氣壓縮機通過新增消音器的方式進行優(yōu)化,對氣化單元、凈化單元的所有蒸汽放空進行整改,蒸汽放空統(tǒng)一經(jīng)過消音器噪音大幅降低,在9月14日的檢修后開車中已經(jīng)做到了安靜、綠色開車,裝置周邊的居民滿意度得到了大幅提高。
同時,揚子石化還對現(xiàn)場所有清污分流系統(tǒng)進行了系統(tǒng)的優(yōu)化改造,保證了在開停車、運行中清凈下水不受污染。在廢氣、異味的環(huán)保治理中,裝置從嚴管理,以高于國標標準對所有異味源進行排查治理,同時在煤制氣班組內(nèi)部開展了異味源治理比學趕幫超活動,班組共排查出127個異味源,重點對裝置中的34處法蘭和8個儀表漏點進行消漏,同時通過壓縮機的優(yōu)化操作有效降低放空中硫化氫含量,開車以來裝置現(xiàn)場沒有一個漏點異味源、沒有一處報警儀報警,裝置四周的21個監(jiān)測點檢查中的硫化氫含量均為零。
通過對廢渣、廢水、廢氣、噪聲和異味等進行持續(xù)的徹底治理,煤制氣裝置實現(xiàn)了自己的承諾——為社會奉獻持續(xù)的“煤制氣藍”。