氣化爐是煤化工裝置的核心和龍頭,決定了全系統(tǒng)裝置能否長周期、滿負(fù)荷、安全、穩(wěn)定地運(yùn)行,也決定了產(chǎn)品的成本效益。中國化工報(bào)記者在調(diào)查中了解到,目前煤化工裝置運(yùn)行的無論是干煤粉還是水煤漿煤氣化爐,單爐最長連續(xù)運(yùn)行時(shí)間都達(dá)到了200多天,但各個(gè)類型爐型之間依舊有差別。同樣是水煤漿氣化爐(包含備用爐),有連續(xù)運(yùn)行300多天的,也有連續(xù)運(yùn)行550天的。業(yè)內(nèi)專家指出,影響氣化爐長周期運(yùn)行的是綜合因素,考量的是企業(yè)的綜合實(shí)力,企業(yè)應(yīng)當(dāng)著重在燒嘴精度、噴嘴與氣化爐流場結(jié)構(gòu)、排渣系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì),提高灰水系統(tǒng)運(yùn)行周期和保持煤質(zhì)穩(wěn)定上下功夫。
優(yōu)選噴嘴材料和處理工藝
噴嘴是氣化爐的核心設(shè)備,噴嘴使用壽命是決定氣化爐生產(chǎn)周期長短的關(guān)鍵因素,60%的氣化爐停車都與噴嘴有關(guān)。伊泰煤制油公司總經(jīng)理劉尚利告訴記者,噴嘴壽命周期在100~150天,到時(shí)候必須停下來更換,噴嘴損壞會(huì)直接造成氣化反應(yīng)氧碳比失調(diào),使氣化爐進(jìn)料紊亂,甚至引發(fā)超溫、過氧爆炸等嚴(yán)重事故。因此,除了噴嘴加工精度外,使用中的監(jiān)控和管理也非常重要的。
華東理工大學(xué)潔凈煤技術(shù)研究所周志杰副教授認(rèn)為,提高噴嘴的壽命需要對(duì)其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化,煤漿中的固體顆粒對(duì)噴嘴材料的磨損很大,應(yīng)盡量降低煤漿流動(dòng)速度,還要探索采用耐高溫、耐磨材料或者堆焊耐磨合金加熱處理工藝制造噴頭。
陜西鑫立噴嘴研制開發(fā)有限公司技術(shù)部部長胡戰(zhàn)卜則表示,燒嘴的運(yùn)行與氧煤比、水煤漿流速等因素有關(guān),要提高燒嘴及氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行周期,今后還應(yīng)探索外氧氣流和水煤漿流的最佳角度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使噴射結(jié)構(gòu)和角度更合理,達(dá)到最好的混合、霧化效果,使水煤漿反應(yīng)充分,有效氣含量提高,煤渣含碳量降低。在運(yùn)行中為保護(hù)燒嘴,有煤化工企業(yè)通過在燒嘴前端澆注保溫材料,使燒嘴盤管及外頭端部與爐內(nèi)火焰有效隔離,爐內(nèi)火焰不會(huì)直接對(duì)冷卻水盤管和外噴頭進(jìn)行燒蝕,減少燒嘴外頭端部因受熱沖擊產(chǎn)生的龜裂,消除了冷卻水盤管和外頭角焊縫處受爐內(nèi)高溫氣體的影響引起的熱應(yīng)力損壞,延長了燒嘴使用周期,保障了氣化裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
重視掛渣機(jī)理基礎(chǔ)研究
神華寧煤集團(tuán)煤化工公司烯烴公司總工程師黃斌向中國化工報(bào)記者介紹說,干煤粉氣流床要實(shí)現(xiàn)長周期、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,取決于煤粉輸送系統(tǒng)的穩(wěn)定性、噴嘴與氣化爐流場結(jié)構(gòu)的匹配性以及排渣系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)。多位業(yè)內(nèi)人士向記者證實(shí),由于氣化爐流場、排渣系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)問題,目前運(yùn)行的粉煤氣化爐,部分所排細(xì)灰、煤渣的含碳量高達(dá)到6%。由于水冷壁爐是“以渣抗渣”,必須依靠掛在爐壁上的一層熔渣來保護(hù)水冷壁,才能使氣化爐長期運(yùn)行。如果灰分含量太低,爐內(nèi)掛渣不好,就起不到對(duì)爐壁的保護(hù)作用。在流場、排渣系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)不足的情況下,因?yàn)樵、灰引起爐子停車的煤化工裝置不在少數(shù)。
中石化寧波工程有限公司副總經(jīng)理亢萬忠向記者進(jìn)一步介紹說,目前業(yè)內(nèi)普遍忽視氣化爐流場、水冷壁氣化爐掛渣機(jī)理等基礎(chǔ)研究,今后要做細(xì)致的掛渣模擬,使掛渣系統(tǒng)適應(yīng)不同煤種、減少熱損失,提高設(shè)計(jì)水平。黃斌認(rèn)為,掛渣模擬應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場試驗(yàn)相結(jié)合,并通過現(xiàn)場試驗(yàn)修正才能達(dá)到好的效果。黃斌指出,中國煤化工發(fā)展快,拿來主義多,氣化爐流場、水冷壁氣化爐掛渣機(jī)理等基礎(chǔ)研究薄弱,今后需要加大這方面研究的投入,邊使用邊改進(jìn)。
多舉措;宜到y(tǒng)穩(wěn)運(yùn)
氣化過程產(chǎn)生的粗煤氣內(nèi)含有大量固體顆粒和雜質(zhì),在除塵、洗滌過程中,除塵、灰水系統(tǒng)不可避免會(huì)產(chǎn)生沉積、結(jié)垢,系統(tǒng)的設(shè)備、管道、閥門結(jié)垢堵塞和腐蝕,嚴(yán)重時(shí)需進(jìn)行停車處理,這不僅制約氣化爐的運(yùn)行,還會(huì)影響后續(xù)變換、低溫甲醇洗系統(tǒng)的運(yùn)行。
像干法除塵的殼牌煤氣爐,積灰結(jié)垢在合成氣冷卻器入口被堵塞50%時(shí)才能發(fā)現(xiàn),迫使裝置降負(fù)荷生產(chǎn)甚至非計(jì)劃停車;宜到y(tǒng)目前除殼牌煤氣化爐外,所有運(yùn)行的新型煤氣化爐基本都是文丘里洗滌器+激冷洗滌塔。
據(jù)華東理工大學(xué)潔凈煤技術(shù)研究所周志杰副教授介紹,從運(yùn)行周期來說,因?yàn)樗到y(tǒng)一直在洗氣排灰、排渣,即使噴嘴和耐火保溫材料都沒有問題,如果灰渣積累太多,灰水系統(tǒng)運(yùn)行最多4個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢、堵塞、系統(tǒng)阻力增大等問題,裝置必須停車處理。周志杰建議,通過選用低灰分、低灰熔點(diǎn)、低硫氯的優(yōu)質(zhì)煤,以及更換設(shè)備材料和工藝改進(jìn)等措施,來緩解灰水系統(tǒng)的堵塞和腐蝕問題。
神華寧煤集團(tuán)煤制油項(xiàng)目副總工程師李曉東認(rèn)為,增加灰水系統(tǒng)的洗滌能力,可采用多因子分離、旋流分離等氣體除塵、洗滌等技術(shù)。中石化金陵石化原總工程師程祖山向記者介紹說,影響氣化爐除塵、洗滌系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的因素很復(fù)雜,與煤質(zhì)、氣化方式、氣化溫度、水質(zhì)等因素都有關(guān)系,在抗垢劑上下功夫也是個(gè)辦法。
加強(qiáng)選配穩(wěn)定原料煤質(zhì)
中科合成油技術(shù)有限公司技術(shù)顧問唐宏青認(rèn)為,原料煤質(zhì)穩(wěn)定與否以及煤質(zhì)的好與壞,對(duì)氣化爐長周期穩(wěn)定運(yùn)行起很大作用。雖說粉煤加壓氣化爐氣化對(duì)原料煤有廣泛的適用性,理論上講什么煤都可以氣化,但氣化煤質(zhì)的水分、揮發(fā)分、灰分、硫及灰熔融性、煤灰黏度等指標(biāo)對(duì)氣化爐裝置的運(yùn)行穩(wěn)定有著重要影響。如何選備原料煤、穩(wěn)定原料煤質(zhì)是煤氣化生產(chǎn)的難題,這就需要準(zhǔn)確檢測氣化煤的煤質(zhì)指標(biāo),確定選煤配煤方案、制定穩(wěn)定煤質(zhì)的措施,以保障煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。中石化金陵石化原總工程師程祖山告訴記者,煤化工企業(yè)在配煤技術(shù)交流上不如中石化系統(tǒng),中石化系統(tǒng)經(jīng)常技術(shù)交流會(huì),相互介紹經(jīng)驗(yàn),共享改進(jìn)成果。
全面科學(xué)考量運(yùn)行周期
黃斌認(rèn)為,影響煤氣化爐滿負(fù)荷、安全穩(wěn)定運(yùn)行周期的因素很多,甚至一個(gè)閥門、一個(gè)焊縫都會(huì)引起裝置停車,因此氣化裝置運(yùn)行周期考量的是一個(gè)煤化工企業(yè)的綜合實(shí)力。評(píng)價(jià)氣化爐周期不能看單爐一次運(yùn)行時(shí)間的長短,而應(yīng)當(dāng)平均來看,如果一次運(yùn)行時(shí)間長,而停產(chǎn)檢修的投入大,那么僅一次的長周期運(yùn)行也就長就失去了意義。
周志杰也認(rèn)為,不能過于追求單爐的運(yùn)行周期。企業(yè)為保證連續(xù)氣化生產(chǎn),將生產(chǎn)控制在一個(gè)安全的范圍內(nèi),需定期切換倒?fàn)t檢修,一開一備的氣化系統(tǒng),單爐連續(xù)運(yùn)行60天就切換;兩開一備的氣化系統(tǒng),單爐連續(xù)運(yùn)行75~80天就切換。因此,考察氣化爐滿負(fù)荷、安全穩(wěn)定運(yùn)行周期,應(yīng)當(dāng)看一個(gè)企業(yè)氣化系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,而不是僅看單爐的運(yùn)行周期。
亢萬忠表示,通過備用爐,氣化裝置的備用系數(shù)和氣化的整體可用率會(huì)有提高,但要滿足長周期、滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行,并達(dá)到像石化裝置那樣3年一修,依舊有困難,還有很長的路要走。
中石化金陵石化原總工程師程祖山向記者表示,煤化工裝置比石化裝置技術(shù)密集度更高,涉及的技術(shù)種類也更多、更雜、更精細(xì)。大型煤化工發(fā)展迄今也就10年左右的時(shí)間,煤種認(rèn)識(shí)、設(shè)備選型、操作經(jīng)驗(yàn),以及氣化溫度等參數(shù)的控制、工藝掌握和人才培養(yǎng)都還有一個(gè)較長的過程。他認(rèn)為,目前各種氣化爐都在運(yùn)行,再過10年,真正綜合性能好的氣化爐才能顯現(xiàn)出來。
編者按:經(jīng)過近十年的發(fā)展,我國煤化工裝置的安全、穩(wěn)定、滿負(fù)荷運(yùn)行周期不斷延長。目前,運(yùn)行中的煤氣化爐單爐最長連續(xù)運(yùn)行時(shí)間已達(dá)到200多天。但隨著煤化工裝置規(guī)模的增大以及產(chǎn)業(yè)鏈的延長,裝置開車過程長、開停車損失大等問題開始顯現(xiàn)。為此,本版特推出《煤化工裝置長周期運(yùn)行探索》系列報(bào)道,圍繞氣化爐、變換、低溫甲醇洗三個(gè)煤化工裝置的主要工序,分析影響裝置長周期運(yùn)行的因素,探尋科學(xué)可行的思路和方法。