單位名稱 (公章) |
華爍科技股份有限公司(原湖北省化學(xué)研究院) |
部門 |
氣體凈化事業(yè)部 | ||||||||
詳細(xì)地址 |
武漢市光谷街30號 |
郵編 |
430074 | ||||||||
聯(lián)系人 |
張清建 |
電話 |
027-87408382 |
傳真 |
027-87413514 | ||||||
手 機(jī) |
13971020362 |
E-mail |
qtjhzxmz@public.wh. hb.cn | ||||||||
產(chǎn)品/技術(shù) 名 稱 |
常溫精脫硫工藝技術(shù) |
開發(fā)時(shí)間 |
1989 ~ 2010年 | ||||||||
技術(shù)類型 |
催化劑應(yīng)用 | ||||||||||
開發(fā)/推廣 單位 |
華爍科技股份有限公司(原湖北省化學(xué)研究院) | ||||||||||
技術(shù)/專利 發(fā)明人 |
孔渝華、王先厚、張清建、李木林等 |
專利號 |
中國專利CN92105197.2 中國專利CN92104524.7 中國專利CN93107483.5 中國專利CN94102711.2 中國專利CN95112604.0 中國專利CN96118013.7 中國專利CN97109175.7 中國專利CN00116020.6 |
專利批準(zhǔn)日期 |
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產(chǎn)品/技術(shù) 簡 介 (基本原理、工藝流程、技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)水平、應(yīng)用條件、技術(shù)來源、技術(shù)產(chǎn)權(quán)等) |
1、技術(shù)原理: 精脫硫劑與水解催化劑組合使用,將合成氨原料氣中對甲醇催化劑、甲烷化催化劑、醋酸催化劑銅系低變催化劑具有毒性的H2S、COS及CS2等硫化物(有的還含有RSH、RSR等)脫至各種催化劑所要求的凈化度(總硫<0.1ppm)。 2、技術(shù)特點(diǎn): 1)在常溫下進(jìn)行(有COS水解時(shí)溫度<100℃); 2)脫硫出口殘硫量低,經(jīng)精脫硫后氣體中總硫化物可<0.1ppm; 3)使用空速高,達(dá)≥1000h-1; 4)硫容高,穿透硫容(即出口氣中總硫<0.1ppm時(shí))達(dá)15%以上; 5)節(jié)能,此工藝基本無耗能。 3、技術(shù)水平:國內(nèi)首創(chuàng),國際領(lǐng)先 4、應(yīng)用條件: 可適用于以煤、天然氣、油等為原料的煤氣、脫碳?xì)、變換氣、高濃度CO2氣的精脫硫。使用領(lǐng)域涉及合成氨、甲醇、精細(xì)化工、石油化工、食品CO2,……等。 5、技術(shù)來源:華爍科技股份有限公司(原湖北省化學(xué)研究院) 6、技術(shù)產(chǎn)權(quán):華爍科技股份有限公司(原湖北省化學(xué)研究院) | ||||||||||
技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) |
以山東久泰化工能源公司為例: 通常在精脫硫的保護(hù)下,甲醇使用壽命平均2-3年。該公司甲醇催化劑在我單位精脫硫工藝技術(shù)的嚴(yán)格把關(guān)下,使用壽命達(dá)5年( 5年更換精脫硫劑費(fèi)用50萬元),等于少更換一爐催化劑(270萬元),節(jié)約更換催化劑時(shí)間以7日計(jì)(按當(dāng)時(shí)每天產(chǎn)醇260噸,每噸純利潤800元計(jì),產(chǎn)生的利潤145萬元),按每天更換催化劑開停車費(fèi)用(含耗煤、電、水)約20萬元,實(shí)際產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為385萬元,當(dāng)年就回收投資。 | ||||||||||
應(yīng)用效果 (經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益、典型應(yīng)用實(shí)例) |
1、經(jīng)濟(jì)效益: 保護(hù)各種催化劑高效長周期運(yùn)行,減少開停車次數(shù),為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 2、環(huán)境效益: 可減少硫化物排放污染。 3、社會(huì)效益: 國內(nèi)首創(chuàng),國際領(lǐng)先 4、典型應(yīng)用實(shí)例: 青島堿業(yè)股份有限公司天柱化肥分公司(原山東平度化肥廠)年產(chǎn)4萬噸甲醇,2001年12月在脫碳后采用我單位JTL-4(T102串T104)常溫精脫硫新技術(shù)來保護(hù)甲醇催化劑,嚴(yán)格控制出口總硫(H2S+COS+CS2)≤0.1ppm,甲醇合成催化劑于2006年6月份更換,甲醇催化劑使用壽命達(dá)4年6個(gè)月,創(chuàng)造了目前國內(nèi)最好記錄。其工藝簡圖如下: 實(shí)踐證明,應(yīng)用常溫精脫硫后具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,單就延長甲醇合成催化劑使用壽命,減少甲醇合成催化劑的使用量而言,一套4萬噸/年聯(lián)醇裝置,每少更換一次觸媒,則節(jié)省甲醇合成催化劑費(fèi)用50萬元,按應(yīng)用常溫精脫硫后4年的時(shí)間,少更換三次甲醇合成催化劑,則節(jié)省甲醇合成催化劑費(fèi)用150萬元,更換一次催化劑前后減少生產(chǎn)天數(shù)每次以10天計(jì),每天生產(chǎn)精甲醇以70噸計(jì),三次更換催化劑的時(shí)間生產(chǎn)精甲醇2100噸,則增加產(chǎn)值400多萬元,還有更換催化劑時(shí)開、停車費(fèi)用等,綜合經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。 | ||||||||||
推廣前景 (適用范圍、推廣應(yīng)用情況) |
從1991年國內(nèi)第一家工業(yè)應(yīng)用以來的20年間已在500多家合成氨廠,上百家石化行業(yè)、精細(xì)化工、食品CO2、電子工業(yè)、軍工等2000余套次的應(yīng)用,目前我公司精脫硫工藝在合成氨、甲醇(單醇、聯(lián)醇)廠家占有率達(dá)60~70%。 | ||||||||||
技術(shù)轉(zhuǎn)讓及投資費(fèi)用 |
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