2001年,我公司在實(shí)施技改工程中采用了湖南安淳公司開發(fā)設(shè)計(jì)的醇烴化工藝作為凈化精制合成氨原料氣,該裝置于2003年12月建成投產(chǎn),投運(yùn)一年多,效果令人滿意。 當(dāng)時(shí)在技改工程方案的選擇中,安淳公司的“雙甲工藝”(醇烴化工藝)是最為先進(jìn)的精制工藝,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)4萬~15萬噸的合成氨裝置使用。它具有運(yùn)行成本低、無污染,且能實(shí)現(xiàn)多聯(lián)產(chǎn)功能。因此我們選擇了醇烴化工藝,但烴化反應(yīng)和甲烷化反應(yīng)一樣,反應(yīng)熱不夠,不能維持反應(yīng)溫度,必須外界補(bǔ)充熱量,以彌補(bǔ)熱損失,維持催化劑床層溫度。補(bǔ)充熱的方式,最簡(jiǎn)單的辦法是在烴化塔設(shè)置電爐,以電補(bǔ)熱投資最省。由于我們有熱電機(jī)組,而蒸汽用戶不需用過熱蒸汽,因此我們利用發(fā)電后過熱蒸氣加熱進(jìn)烴化未反應(yīng)氣,使之達(dá)到230℃(烴化反應(yīng)溫度),過熱蒸汽降溫至268度,再送其他蒸汽用戶使用。合理的設(shè)計(jì),提高了整體熱利用率,是全國(guó)最早實(shí)現(xiàn)醇化和烴化均不開電爐的企業(yè)。
我公司醇烴化裝置運(yùn)行一年多以來,現(xiàn)在日產(chǎn)合成氨570噸~590噸,日產(chǎn)粗醇100噸~150噸,運(yùn)行非常穩(wěn)定。2004年生產(chǎn)合成氨14.8萬噸,甲醇4.3萬噸,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8930萬元。2005年,我公司在新一套“18.30”工程中,又采用了安淳公司的ⅢJD2000合成系統(tǒng)和直徑1600醇烴化系統(tǒng)。