湖南金信化工有限公司年產(chǎn)合成氨180kt,新、老兩套的氣體凈化系統(tǒng)基本相同。它們將來(lái)自造氣系統(tǒng)的半水煤氣經(jīng)過(guò)常壓脫硫、中溫變換、變換脫硫、中壓脫碳四個(gè)工序凈化后,再送回氫、氮壓縮機(jī)四段。由于該系統(tǒng)的部分設(shè)備或工藝在運(yùn)行中暴露出了一些不足,該公司近年來(lái)采用新技術(shù)、新材料、新工藝或新設(shè)備,分別進(jìn)行了相應(yīng)的改造,取得了可喜的效果。
1 以填料—旋流板改造變換氣脫硫塔
1.1 問(wèn)題的提出
金信公司凈化老系統(tǒng)原有兩臺(tái)變換氣脫硫塔,塔徑2600mm,高24m,內(nèi)裝塑料階梯環(huán),采用ADA吸收法。在填料使用初期,脫硫效率較高,但隨著硫堵現(xiàn)象的加劇,塔內(nèi)壓差增大,最高達(dá)25kPa,且脫硫效率平均不到85%。為此,每年不得不停車清塔2~4次,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行和后續(xù)工序生產(chǎn)。加上該塔已使用多年,腐蝕嚴(yán)重、塔壁出現(xiàn)裂紋,為確保安全生產(chǎn),特別是解決硫堵問(wèn)題,2001年公司決定對(duì)變脫塔進(jìn)行更新改造。
1.2 改造概況
近年來(lái)旋流板技術(shù)應(yīng)用于傳質(zhì)和除沫已有大量報(bào)道。經(jīng)過(guò)技術(shù)考察,獲知變脫塔采用旋流板脫硫,由于其開(kāi)孔面積較大,阻力較小,能較好地解決硫堵問(wèn)題,脫硫效率較低。為揚(yáng)長(zhǎng)避短,公司設(shè)計(jì)了一種以填料—旋流板為復(fù)合內(nèi)件的新型變脫塔,并將塔徑降到了2200mm。
新型變脫塔的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。塔下部為氣體進(jìn)入、分布裝置;中部為三組雙程傳質(zhì)旋流板及錐形溢流裝置;塔上部設(shè)有一段塑料環(huán)填料;塔頂分別為ADA噴淋裝置、單塊除霧旋流板等。它們的主要作用如下:
①塔底部切向進(jìn)氣,并配置氣體分布筒和篩液板,以增加氣、液接觸,提高脫硫效率;②由于塔徑較大,旋流塔板采用了雙程葉片結(jié)構(gòu),提高了開(kāi)孔均勻度,使氣液分布均勻、接觸良好;③溢流裝置采用新型螺旋葉片結(jié)構(gòu),它相當(dāng)于半塊旋流板,增加了氣、液接觸的機(jī)會(huì),提高了脫硫效率,也提高了塔板的空間利用率;④塔上部仍設(shè)置一段填料層,利用填料脫硫效率高的優(yōu)勢(shì),減輕了旋流板負(fù)荷,提高了整個(gè)塔的操作彈性和脫硫效率;⑤在頂層,液體噴淋采用易檢修又防堵的寶塔型噴頭,取代了阻力大、易堵又分布不均的螺旋噴頭;⑥塔頂除采用旋流板除沫、喇叭管阻液外,合理選取了氣體出口高度,達(dá)到了較好的除霧效果,減輕了塔后分離負(fù)擔(dān)。

圖1 填料—旋流板復(fù)合脫硫塔結(jié)構(gòu)示意
1—喇叭阻液管;2—旋流除霧板;3—寶塔型噴頭;4—塑料階梯環(huán);5—新型填料柵板;6—錐形引液圈;7—帶溢流錐旋流板;8—多孔篩液板;9—?dú)怏w進(jìn)口分布筒
1.3 改造效果
①平均脫硫效率由改造前的不足85%提高到93%以上,出塔H2S含量由40mg/m3降到了15mg/m3以下,大大減輕了后續(xù)工序的壓力;②生產(chǎn)能力得到大大提高,變換氣處理量由原來(lái)的30000m3/h提高到34000m3/h,系統(tǒng)提壓到2.1MPa后則提高到41000m3/h;③塔阻力降低,最高阻力由原來(lái)的25kPa下降到4.0kPa。④硫堵現(xiàn)象大為減輕,原來(lái)每年需停車檢修清洗2~4次,改造后達(dá)到了兩年尚不需清洗、檢修,為系統(tǒng)的長(zhǎng)周期運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件;⑤經(jīng)測(cè)算,本項(xiàng)改造年綜合效益為90萬(wàn)元以上。
2 新型安全熔硫釜的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
2.1 原熔硫釜基本情況
凈化系統(tǒng)原有2臺(tái)相同型號(hào)的間歇式熔硫釜,它們將系統(tǒng)脫硫而析出的膏狀單質(zhì)硫熔融成硫磺產(chǎn)品。原設(shè)計(jì)利用硫膏在140~180℃的熔融狀態(tài)下,其雜質(zhì)可以懸浮分離的特性,將低壓蒸汽(P≤0.4MPa,T≈150℃)作為熱源,引入到熔硫釜內(nèi),熔煉硫磺。兩臺(tái)設(shè)備在此條件下安全、正常運(yùn)行了7年多。由于熱媒溫度與硫膏下限溫度接近,致使熔煉時(shí)間較長(zhǎng),并且易造成雜質(zhì)分離不徹底。為此,公司將熱媒改造為過(guò)熱蒸汽(P=0.5MPa,T≈250℃)。改革后,釜內(nèi)溫度可達(dá)180℃,熔融時(shí)間大為縮短,同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善。
但是,熱源改造后,熔硫釜上封頭部位卻因變形,使入料口接管在與上封頭結(jié)合處呈喇叭形向外擴(kuò)張,并伴有封頭鼓漲。至2002年3月,因變形相當(dāng)嚴(yán)重而不得不停用熔硫釜。
2.2 失效原因分析
在排除了設(shè)計(jì)、制造、安裝環(huán)節(jié)的過(guò)失而引起熔硫釜失效后,根據(jù)計(jì)算得知,引起上封頭屈服失效的壓力最小值為2.6MPa,故操作條件的更改也不是失效原因(180℃的蒸汽壓約為1.0MPa)。那么,如此高的破壞性壓力源自何處呢?
經(jīng)過(guò)調(diào)查、分析,發(fā)現(xiàn)失效的原因在于熱源改造后的滿釜操作,即硫膏原料充滿容器。因?yàn)闈M釜操作下,不斷加熱的硫磺膨脹所需的體積有時(shí)會(huì)大于間歇排汽所留下的體積,這種情況一旦發(fā)生,釜內(nèi)物料體積不斷增大和膨脹,將有可能形成大于2.6MPa的膨脹壓,從而引起釜體屈服失效。由于釜體上封頭部位存在最大開(kāi)孔(Dg400),且依靠封頭壁厚補(bǔ)強(qiáng),因此該最薄弱部位首先失效。同時(shí)熱媒改革前熔硫效率較低,不會(huì)滿釜操作,不產(chǎn)生超壓,故能安全運(yùn)行。
2.3 新型安全熔硫釜的設(shè)計(jì)
全新設(shè)計(jì)的熔硫釜見(jiàn)圖2。為確保壓力容器的安全,作如下結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
(1)新設(shè)料位自限裝置。從分析可知,要防止熔硫釜的屈服變形,必須禁止?jié)M釜操作,即必須有效控制物料的加入量。為此,特別設(shè)計(jì)了如圖2上封頭部位的料位自限裝置。
進(jìn)料時(shí),打開(kāi)管口f排氣,硫膏從管口d進(jìn)入;當(dāng)料位到達(dá)A-A面時(shí),其上部空間被空氣占領(lǐng),液位不再上升,如果此時(shí)熔硫釜原料貯斗內(nèi)還剩有物料,它將由d管口流入f管口,直至排出。這樣,實(shí)現(xiàn)了物料加入量的自動(dòng)限定。
熔硫時(shí),關(guān)閉d、f管口,隨著溫度升高,釜內(nèi)壓力增加,適時(shí)打開(kāi)f管口排氣。只要限位空間(即料位高度)設(shè)計(jì)適當(dāng),因空氣和部分水的排出而留下的空間,將足以包容硫膏膨脹所增長(zhǎng)的體積,以避免超壓失效,從而確保設(shè)備安全運(yùn)行。
(2)配合設(shè)置溢流裝置。在A-A面配對(duì)設(shè)置溢流排放口,當(dāng)釜內(nèi)料位處于A-A臨界面時(shí),打開(kāi)溢流口,可迅速排料到位,并能消除f管口積料堵管;
(3)設(shè)置壓力、溫度指示。該設(shè)計(jì)在進(jìn)料時(shí)若管口k、p等密封失效,而出現(xiàn)假料位自動(dòng)控制的危險(xiǎn)工況時(shí),作用更大。
(4)增設(shè)安全閥,成為熔硫釜最后一道安全屏障。

圖2 新型熔硫釜結(jié)構(gòu)示意
a—夾套蒸汽入口;b—盤管蒸汽入口;c—盤管蒸汽出口;d—人孔、硫膏加料口;e—夾套排氣口;f—釜體排氣口;g—冷凝液出口;h—熔融硫、雜質(zhì)出口;k—壓力表接口;m—溢流口;p—安全閥接口;t—溫度計(jì)接口
2.4 應(yīng)用效果
開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的新型安全熔硫釜于2002年7月投入系統(tǒng)使用。該裝置運(yùn)行正常,操作簡(jiǎn)便,不僅徹底消除了安全隱患,而且硫磺質(zhì)量良好、熔硫效率較高,達(dá)到了公司設(shè)計(jì)要求。原熔硫釜月產(chǎn)硫磺50t左右,新裝置平均月產(chǎn)70t,最高時(shí)達(dá)100t,同時(shí)硫磺產(chǎn)品的一、優(yōu)等品率也有所提高。
3 脫碳液采用高分子微孔精密過(guò)濾
3.1 改造前基本情況
金信公司的氣體脫碳工序采用改良DEA循環(huán)脫碳工藝。其脫碳液的主要技術(shù)參數(shù)為:①成分 K2O 210g/L、KVO3 8g/L,DEA 22g/L;②循環(huán)量 520m3/h;③溫度 ≤110℃;④雜質(zhì)粒度 <50μm;⑤雜質(zhì)含量 <5g/L。
脫碳液吸收CO2后,經(jīng)過(guò)再生處理成為脫碳再生液(亦簡(jiǎn)稱脫碳液),再投入脫碳系統(tǒng)使用前,必須過(guò)濾。原裝置采用傳統(tǒng)的活性炭吸附提純,它存在三大不足:①過(guò)濾效果不佳、效率較低,且易飽和失效,因而填料更換頻繁(每年必須更換一次);②在新填料使用初期,脫碳系統(tǒng)易出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象;③受過(guò)濾能力限制,凈化系統(tǒng)氣體處理量受到制約。總之,脫碳液采用活性炭過(guò)濾,工作時(shí)脫碳效果不好、效率較低,制約系統(tǒng)生產(chǎn)的穩(wěn)定和凈化能力的提高。
3.2 改造概況
為解決脫碳液過(guò)濾的問(wèn)題,該公司經(jīng)過(guò)技術(shù)招標(biāo),采用了浙江溫州東甌微孔過(guò)濾有限公司提出的改造方案,即以剛性高分子微孔精密過(guò)濾工藝取代原活性炭過(guò)濾。
剛性高分子微孔精密過(guò)濾的關(guān)鍵元件——過(guò)濾介質(zhì),是一種微孔管,它是一種聚乙烯管,經(jīng)活化、改性、復(fù)合等特殊工藝而制成。其管徑通常為φ30~80mm,管壁上均勻布滿了超細(xì)微孔(可達(dá)0.3~1.0μm)。工作時(shí),脫碳液進(jìn)入過(guò)濾器,依靠壓力差,迫使濾液流向微孔管此時(shí),粒度小于管孔的物質(zhì)穿越管壁后匯集到過(guò)濾液出口流出,大于管孔的雜質(zhì)被阻擋在管外由渣料出口定期排出,從而實(shí)現(xiàn)溶液的過(guò)濾分離。微孔管工作一段時(shí)間后,其管外壁上將附著許多濾渣,為穩(wěn)定過(guò)濾效果,可從反向沖洗口或正向沖洗口通入沖洗物,將微孔管反向或正向沖洗(反向沖洗為主),以去除附著物,使微孔管再生。再生后,又可進(jìn)行溶液過(guò)濾,如此循環(huán)……
該流程為旁路過(guò)濾方式,脫碳液處理量只占系統(tǒng)流量的一部分;改造中,根據(jù)脫碳液過(guò)濾特性試驗(yàn)選取了合適的微孔過(guò)濾參數(shù);由于介質(zhì)溫度達(dá)110℃,為延長(zhǎng)微孔管使用壽命,采用先冷卻再過(guò)濾方案;為克服阻力,并提供過(guò)濾液壓差,配置了管道泵;設(shè)計(jì)了空氣和軟水接口,當(dāng)微孔管需要再生時(shí),用空氣或軟水分別反吹(洗)或正吹(洗),使其再生。
3.3 改造結(jié)果
(1)微孔管過(guò)濾效果很好。經(jīng)測(cè)試,過(guò)濾精度達(dá)0.3~0.5μm,而且均勻、穩(wěn)定;雜質(zhì)分離率可達(dá)97%以上,比活性炭高出20%以上;系統(tǒng)雜質(zhì)平均下降速度是活性炭的3倍多。它們完全能滿足脫碳液澄清過(guò)濾的要求,投運(yùn)后系統(tǒng)脫碳液能在較短時(shí)間達(dá)到清徹透明的理想狀態(tài)。
(2)操作方便,系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定。該過(guò)濾屬于物理過(guò)濾,不改變?nèi)芤涸谐煞郑膊淮嬖谖綋p耗問(wèn)題,且過(guò)濾管再生操作簡(jiǎn)單、快捷,再生效果可恢復(fù)如初,因此避免了活性炭過(guò)濾易飽和失效的難題;同時(shí),過(guò)濾物渣料可及時(shí)排出,保持了系統(tǒng)生產(chǎn)(能力)的連續(xù)穩(wěn)定;此外,關(guān)鍵部件——微孔管雖然為易損件,但具有較好的耐腐蝕性及抗老化特性。裝置投運(yùn)三年多以來(lái),尚未作任何檢修,表明其使用壽命較長(zhǎng)。
(3)經(jīng)濟(jì)性較好。由于微孔過(guò)濾效果明顯優(yōu)于活性炭,系統(tǒng)中脫碳液雜質(zhì)含量可以快速降低并持續(xù)保持在較低值,因此大大地提高了脫碳液工作時(shí)的吸收效果,在確保系統(tǒng)穩(wěn)定的同時(shí),提高了氣體處理能力。經(jīng)測(cè)算,該技術(shù)的應(yīng)用可提高生產(chǎn)能力1%,加上每年可節(jié)約活性炭6t,則年新增收益在26萬(wàn)元以上,不到一年可收回投資。
4 開(kāi)發(fā)折流桿式薄管板凈化氣水冷器
4.1 原凈化氣水冷器的概況
凈化氣水冷器(簡(jiǎn)稱水冷器)的作用是降低CO2吸收塔出口的凈化氣溫度,以利分離器除沫,從而保證出系統(tǒng)凈化氣合格。原1#水冷器為典型的立式管殼式換熱器,DN1000,水走管程,凈化氣走殼程,并在進(jìn)、出口處設(shè)置外導(dǎo)流筒,折流板為盤環(huán)式。該型換熱器往往運(yùn)行不到1年就開(kāi)始內(nèi)漏,主要表現(xiàn)為管板與換熱管之間的焊縫裂紋泄漏;使用2年之后,換熱管開(kāi)始穿孔內(nèi)漏,且頻次越來(lái)越高。它們除造成頻繁的停車檢修外,還流失了大量的凈化氣。
4.2 水冷器泄漏的原因分析
分析認(rèn)為,管板與換熱管焊縫開(kāi)裂,是由于溫差交變應(yīng)力和管束振動(dòng)的共同作用導(dǎo)致焊接缺陷擴(kuò)展的結(jié)果。該換熱器管板為25#鋼,可焊性較差,易出現(xiàn)焊接缺陷;而殼體與換熱管溫差較大,2個(gè)外導(dǎo)流筒難以補(bǔ)償其膨脹差;加上使用中,頻繁的開(kāi)停車、負(fù)荷波動(dòng)以及管束振動(dòng)導(dǎo)致焊縫開(kāi)裂而泄漏。
根據(jù)考察及計(jì)算得知,造成換熱管穿孔的原因是由于折流板設(shè)置不當(dāng),出現(xiàn)管束振動(dòng),使管子不斷撞擊折流板,產(chǎn)生腐蝕穿孔而泄漏。
4.3 設(shè)計(jì)新型高效水冷卻器
為解決原水冷器存在的問(wèn)題,參考國(guó)內(nèi)外換熱器設(shè)計(jì)的最新成果與經(jīng)驗(yàn),針對(duì)性地設(shè)計(jì)了新型水冷器(見(jiàn)圖3),它具有以下結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。
(1)管殼程介質(zhì)不變。因用戶冷卻水水質(zhì)較差,為便于清污除垢,仍安排水走管程,但將原單管程改為雙程,以增加流速,減少污垢沉積,并提高傳熱系數(shù)。

圖3 新型凈化氣水冷器示意
a—?dú)怏w進(jìn)口;b—?dú)怏w出口;c—水進(jìn)口;d—水出口;e—排污口
(2)管束采用折流桿(柵)支承。折流柵由交叉垂直的折流桿和環(huán)板組焊而成,它能有效減輕誘導(dǎo)振動(dòng)、降低管束磨損、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。此外,折流桿換熱器的殼程阻力降比普通型減少30%左右。
(3)薄管板設(shè)計(jì)。該型換熱器在國(guó)已有相當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),對(duì)于折流桿支承的換熱器,由于其固定作用好、管束振動(dòng)小,采用薄管板十分安全、可靠。為避免法蘭力矩對(duì)管板的影響,并便于制造,本薄管板采用焊入式。
(4)設(shè)置簡(jiǎn)易導(dǎo)流筒。原導(dǎo)流筒與殼體對(duì)接,屬承壓元件,較為復(fù)雜,成本較高。本設(shè)計(jì)將管束的拉桿放在最外圈,利用折流柵環(huán)板所占的環(huán)隙空間設(shè)置δ=3的簡(jiǎn)易導(dǎo)筒,既簡(jiǎn)單又經(jīng)濟(jì)。
(5)合理選用管、殼程材質(zhì)。設(shè)計(jì)中,溫度較高的殼程選用碳鋼,較低的管程則用不銹鋼,利用不銹鋼和碳鋼線膨脹系數(shù)的差別,較好地避免了因管、殼程膨脹差引起的溫差應(yīng)力,并不再設(shè)置膨脹節(jié)。既滿足了使用要求,又降低了制造成本。
(6)換熱管采用橫紋槽管。由于橫紋槽管可產(chǎn)生“二次流”和“邊界層分離”效應(yīng),因此不僅可強(qiáng)化傳熱(傳熱系數(shù)可達(dá)光管的2倍以上),而且其抗污性能高于光滑管。
4.4 應(yīng)用效果
開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的第一臺(tái)以折流桿、薄管板、橫紋槽管、簡(jiǎn)易導(dǎo)流筒等為特征的凈化氣水冷器于2003年4月投入系統(tǒng)運(yùn)行,經(jīng)測(cè)定氣體出口溫度比以前下降了10℃,至今未發(fā)生內(nèi)漏和管束振動(dòng)現(xiàn)象。不久,第二臺(tái)DN1400凈化氣水冷器,也取得了同樣滿意的應(yīng)用效果。它表明這種新型的換熱器不僅成功抵御了流體振動(dòng)的破壞,大大提高使用壽命,而且具有高效、不易結(jié)垢的特點(diǎn),為凈化系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了重要條件。
5 總結(jié)
針對(duì)合成氨凈化系統(tǒng)的部分設(shè)備或工藝存在的問(wèn)題,分別進(jìn)行的創(chuàng)新改造,取得了圓滿成功,它展示了科技創(chuàng)新在企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、效益提高中的旺盛生機(jī)。

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