0 前 言
熱鉀堿脫碳工藝中溶液是關(guān)鍵,脫碳效率不僅與溶液的成分有關(guān),而且還與溶液中機(jī)械雜質(zhì)含量及溶液中各物質(zhì)的穩(wěn)定狀態(tài)有關(guān)。實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于溶液中的V5+常常被還原為低價(jià)釩,導(dǎo)致溶液中V5+濃度急劇下降,而一旦溶液中的n(V5+)/n(V4+)≤1,會(huì)造成系統(tǒng)的腐蝕。腐蝕后系統(tǒng)中的鐵離子濃度急劇上升,形成釩鐵共沉淀,導(dǎo)致管道和設(shè)備堵塞,使系統(tǒng)無法正常運(yùn)行;還會(huì)出現(xiàn)溶液發(fā)泡,再生塔、堿洗塔攔液、帶液,機(jī)泵打量不好等現(xiàn)象;同時(shí)溶液中的腐蝕雜質(zhì)增多也會(huì)造成塔內(nèi)填料、冷換設(shè)備結(jié)垢等。為了確保脫碳系統(tǒng)長周期滿負(fù)荷運(yùn)行,在調(diào)整好脫碳溶液組分的前提下,必須對相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)(如總鐵、釩比、二乙醇胺等)進(jìn)行嚴(yán)格控制,也就是對溶液進(jìn)行強(qiáng)質(zhì)過濾、氧化。現(xiàn)將我公司熱鉀堿脫碳溶液過濾、氧化部分近期的改造情況總結(jié)如下。
1 改造前的情況
原溶液過濾、氧化流程見圖1。再生塔部分溶液(約5 m3/h)依靠位差進(jìn)入水冷器,冷卻后的溶液經(jīng)過濾泵加壓后進(jìn)入過濾器頂部,過濾后的溶液返回再生塔。從再生塔底部通入一定量的工藝空氣以氧化溶液。

過濾器在運(yùn)行中存在以下問題:由于溶液中雜質(zhì)顆粒非常小,過濾效果差,過濾器出入口雜質(zhì)含量變化不是很明顯;清洗濾布時(shí)需要將過濾器大封頭拆卸,工作強(qiáng)度大。該裝置持續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后,由于原料路線改變使得工藝條件發(fā)生了根本變化,停用了脫硫系統(tǒng),氣體帶入溶液中的雜質(zhì)減少了,故停用了機(jī)械過濾裝置,改為靜態(tài)沉淀,即每周將系統(tǒng)中10m3左右的溶液壓入貯槽,靜置1周后再打入系統(tǒng)。由于溶液中雜質(zhì)顆粒小,沉淀效果差,加之脫碳系統(tǒng)只有2個(gè)貯槽可供溶液沉淀,無法定期進(jìn)行清理,沉淀時(shí)間也有限,故沉淀后溶液中的機(jī)械雜質(zhì)含量仍然較高。
再生塔加工藝空氣氧化釩后,雖然系統(tǒng)腐蝕得到了緩解,但又出現(xiàn)了新的問題:再生二氧化碳?xì)饧兌认陆,由原來?8%以上降為96.5%左右;再生氣中氧含量增加,溶液脫氫能力增大,再生二氧化碳?xì)庵袣錃、氮(dú)獾群吭黾樱斐赡蛩叵到y(tǒng)惰性氣放空量增大,安全風(fēng)險(xiǎn)成倍增加;二乙醇胺快速降解[NH(CH2CH2OH)2+O2=4HCHO+NH3],使脫碳原材料消耗增加。
2 改造情況
2.1 改造方案
為徹底解決溶液系統(tǒng)的問題,經(jīng)多方技術(shù)調(diào)研和技術(shù)論證,決定選用溶液微孔過濾、塔外低溫氧化流程。
微孔過濾器由浙江溫州東甌微孔過濾有限公司提供,其關(guān)鍵元件微孔管是一種特殊塑料管,以超高分子量的聚乙烯塑料作為主要材料,再配以多種添加劑,經(jīng)活化、改性、復(fù)合等特殊工藝制成。微孔管管徑為38mm,管壁上均勻布滿了超細(xì)微孔(孔徑0.3~1.0 μm)。脫碳液進(jìn)入過濾器后,依靠壓力差迫使濾液流向微孔管。粒徑小于微孔的物質(zhì)穿越管壁后匯集到過濾液出口流出,粒徑大于微孔的雜質(zhì)被阻擋在管外,由渣料出口定期排出,從而實(shí)現(xiàn)溶液的過濾分離。微孔管工作一段時(shí)間后,管外壁上附著許多濾渣,導(dǎo)致阻力增大,過濾效率降低,此時(shí)可從反向沖洗口通入沖洗物(工藝空氣或軟水)反向沖洗,去除附著物,使微孔管得到再生。
該流程為旁路過濾方式,脫碳液處理量只占系統(tǒng)溶液量的3%左右,連續(xù)循環(huán)即可滿足生產(chǎn)要求。微孔過濾也屬機(jī)械過濾,不改變?nèi)芤涸谐煞,過濾管再生操作簡單、快捷,過濾渣料可及時(shí)排出,能保證系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
在高溫下通入空氣氧化會(huì)造成二乙醇胺降解。采用塔外低溫氧化,在氧化槽內(nèi)溶液溫度由 110℃降為50℃后再通入空氣氧化,溶液氧化效果好,二乙醇胺不易降解,氧化后的釋放氣直接放空,不帶入生產(chǎn)系統(tǒng)。
2.2 實(shí)施情況
公司先對A套二次溶液增設(shè)塔外低溫氧化、微孔過濾系統(tǒng)。改造后溶液過濾、氧化流程如圖2。

二次再生塔出口部分溶液(二次溶液總循環(huán)量的2%~3%)經(jīng)溶液冷卻器冷卻、溶液過濾泵加壓后進(jìn)入微孔過濾器。過濾后的溶液一部分直接送往堿泵入口管;另一部分至氧化槽。氧化槽內(nèi)液面維持在一定高度,工藝空氣直接通入氧化槽內(nèi)的空氣分布器進(jìn)行溶液氧化,氧化釋放氣經(jīng)氧化槽頂部放空,氧化好的溶液經(jīng)氧化泵送往堿泵入口。
微孔過濾器 PGK-60C型,P型微孔管,微孔過濾面積50m2,操作壓力0.2MPa,操作溫度<110℃,過濾量10 m3/h,過濾器直徑 1200 mm,過濾器高度4100mm。
低溫氧化槽 φ2200mm×12mm,高度 6000mm,空氣分布器由φ38mm管制作,直徑1200mm,管上鉆φ3mm的孔,孔間距為35mm。
溶液冷卻器 入口溶液溫度105~110℃,出口溶液溫度≤50℃,壓力≤0.25MPa,換熱面積12m2。
3 改造后的運(yùn)行效果
(1)微孔管過濾器操作溫度雖小于110℃,入過濾器溶液溫度降為50℃后,過濾泵、過濾器運(yùn)行周期延長,過濾效果更佳。
(2)塔外低溫氧化、過濾系統(tǒng)投運(yùn)后,二次溶液顏色恢復(fù)正常,釩及二乙醇胺的消耗明顯減少,溶液中總鐵含量降低,二次再生氣純度大幅提高。
改造前后部分參數(shù)對比見表1。

4 結(jié) 語
半年多的運(yùn)行情況表明,脫碳溶液采用塔外低溫氧化、微孔過濾流程能保證脫碳系統(tǒng)長周期滿負(fù)荷生產(chǎn),且脫碳材料消耗大大降低。1套低溫氧化、過濾裝置投資約15萬元,僅減少脫碳材料消耗一項(xiàng),2a內(nèi)就可收回投資成本;并且裝置投運(yùn)后帶來的隱形效益亦非?捎^。我公司決定對A套一次溶液及B套溶液系統(tǒng)也增設(shè)塔外低溫氧化、過濾裝置,以徹底解決脫碳溶液系統(tǒng)存在的隱患。筆者認(rèn)為:塔外低溫氧化、微孔過濾裝置值得在合成氨凈化技術(shù)改造中推廣。