我國氮肥、甲醇與煤化工精脫硫技術(shù)的進展——20年常溫精脫硫新進展的回顧
作者/來源:孔渝華,王先厚,胡典明,李仕祿,李木林,張清建,陳 健,王賢超(國家氣體凈化催化劑重點工業(yè)基地,華爍科技股份有限公司,中國 武漢 430074) 日期: 2009-04-30 點擊率:1428
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長期以來,微量硫?qū)状、甲烷化、氨合成催化劑的毒害,對脫碳溶劑、銅洗溶液、設(shè)備以及尿素安全生產(chǎn)等的危害是制約合成氨生產(chǎn)的瓶頸,大量的研究與實踐表明,在合成氨生產(chǎn)中原料氣必須進行精脫硫,即總硫小于0.1×10-6,才能實現(xiàn)長周期高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。
20年前我國氮肥行業(yè)以煤制原料氣為主,脫硫粗放,常溫的H2S脫硫劑只能將H2S脫至小于1×10-6,凈化度低。干法脫硫中沒有常、中溫的精脫有機硫(COS、CS2)催化劑,因此合成氣總硫通常在(1~10)×10-6,超過精脫硫指標(biāo)10~100倍,因而聯(lián)醇、氨合成催化劑的壽命短,嚴(yán)重制約氮肥企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)。傳統(tǒng)的鈷-鉬加氫串氧化鋅高溫精脫硫工藝,雖然在以天然氣為原料的合成氨廠得到廣泛應(yīng)用,但因需要高溫?zé)嵩矗约熬摿虼呋瘎﹥r格貴而無法應(yīng)用于煤制原料氣的氮肥廠。
自1987年英國ICI公司提出水解催化劑串氧化鋅的常溫精脫硫工藝[1]以來,該技術(shù)在常溫干法精脫硫領(lǐng)域內(nèi)進展不大,這主要是國外的氮肥廠、甲醇廠大多以天然氣為原料,采用傳統(tǒng)的高溫精脫硫工藝已能達到要求。即使是在煤制原料氣,因企業(yè)規(guī)模以大型為主,采用低溫甲醇洗能達到氣體凈化與精制要求(包括總硫<0.1×10-6),因此干法常溫精脫硫只是作為一種補充手段,沒有進行大力的開發(fā)。
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