2007年,大連石化公司在原油加工品種不斷變化、多套新建裝置開工導(dǎo)致二次加工負(fù)荷增加、公用工程和儲運系統(tǒng)規(guī)模擴大等因素的影響下,堅定不移走科學(xué)發(fā)展之路,通過開展技術(shù)創(chuàng)新、深化技術(shù)改造、落實節(jié)能措施等手段,提高燃料等系統(tǒng)資源管理水平,煉油綜合能耗達(dá)到了70.7千克標(biāo)油/噸。
加熱爐燃料消耗在煉化企業(yè)能耗中舉足輕重。公司對二蒸餾常減壓裝置加熱爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,采用無機傳熱管式換熱器替代擾流子列管式換熱器,使入爐空氣溫度由80℃提高到200℃,加熱爐排煙溫度由300℃降到210℃,熱效率由原來的83%提高到現(xiàn)在的89%,年節(jié)約燃料4000噸。對加熱爐27組燃燒器進(jìn)行改造,開發(fā)和應(yīng)用了燒高氫燃料的燃燒器,滿足管網(wǎng)瓦斯組成要求。改造后爐膛平均溫度由694℃降到658℃,排煙溫度由310℃降到202℃,熱效率由原來的82.7%提高到現(xiàn)在的88%。
二精制裝置處于瓦斯管網(wǎng)末端,瓦斯中雜質(zhì)多,經(jīng)加熱爐燃燒在對流室結(jié)垢較嚴(yán)重,甚至造成裝置降量生產(chǎn)。公司采用清洗周期只需3至5天的化學(xué)藥劑循環(huán)清洗工藝,對兩套加熱爐對流室爐管進(jìn)行清洗,使加熱爐上對流出口溫度提高約15℃,排煙溫度降低30℃以上,熱效率大大提高。
積極采取措施提高能量回收效率,降低蒸汽消耗。公司更換了三催化余熱鍋爐三組省煤器,改造1臺蒸發(fā)段為過熱段,安裝聲波除塵器30臺,進(jìn)行汽包汽水分離器改造,使余熱鍋爐排煙溫度降低,每年多回收煙氣余熱折合標(biāo)油2600噸,降低裝置能耗1.7個單位。
大連石化還建立、完善全廠蒸汽管網(wǎng)動態(tài)管理系統(tǒng),借助完善的計量手段、先進(jìn)的模擬技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺,及時平衡各生產(chǎn)裝置蒸汽用量,動態(tài)分析全廠蒸汽管網(wǎng)的熱損、壓損和凝結(jié)水分布,及時解決了一些設(shè)備熱損失大等問題,減少了蒸汽的排凝和排空,節(jié)能降耗效果顯著。
加熱爐燃料消耗在煉化企業(yè)能耗中舉足輕重。公司對二蒸餾常減壓裝置加熱爐空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,采用無機傳熱管式換熱器替代擾流子列管式換熱器,使入爐空氣溫度由80℃提高到200℃,加熱爐排煙溫度由300℃降到210℃,熱效率由原來的83%提高到現(xiàn)在的89%,年節(jié)約燃料4000噸。對加熱爐27組燃燒器進(jìn)行改造,開發(fā)和應(yīng)用了燒高氫燃料的燃燒器,滿足管網(wǎng)瓦斯組成要求。改造后爐膛平均溫度由694℃降到658℃,排煙溫度由310℃降到202℃,熱效率由原來的82.7%提高到現(xiàn)在的88%。
二精制裝置處于瓦斯管網(wǎng)末端,瓦斯中雜質(zhì)多,經(jīng)加熱爐燃燒在對流室結(jié)垢較嚴(yán)重,甚至造成裝置降量生產(chǎn)。公司采用清洗周期只需3至5天的化學(xué)藥劑循環(huán)清洗工藝,對兩套加熱爐對流室爐管進(jìn)行清洗,使加熱爐上對流出口溫度提高約15℃,排煙溫度降低30℃以上,熱效率大大提高。
積極采取措施提高能量回收效率,降低蒸汽消耗。公司更換了三催化余熱鍋爐三組省煤器,改造1臺蒸發(fā)段為過熱段,安裝聲波除塵器30臺,進(jìn)行汽包汽水分離器改造,使余熱鍋爐排煙溫度降低,每年多回收煙氣余熱折合標(biāo)油2600噸,降低裝置能耗1.7個單位。
大連石化還建立、完善全廠蒸汽管網(wǎng)動態(tài)管理系統(tǒng),借助完善的計量手段、先進(jìn)的模擬技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺,及時平衡各生產(chǎn)裝置蒸汽用量,動態(tài)分析全廠蒸汽管網(wǎng)的熱損、壓損和凝結(jié)水分布,及時解決了一些設(shè)備熱損失大等問題,減少了蒸汽的排凝和排空,節(jié)能降耗效果顯著。